Опытно-промышленная эксплуатация модернизированных по этой схеме аппаратов типа ГП-365 привела к положительным результатам, на основании которых было принято решение о тиражировании этих модернизаций аппаратов осушки газа типа ГП-365 и ГП - 252 в широких масштабах. Промысловые исследования и результаты промышленной эксплуатации подтвердили высокую эффективность работы МФА после модернизации. При этом, за счёт применения насадок в массообменной части аппарата (кольца Рашига, сёдла ИНТАЛОКС и т.д.), на всех режимах работы модернизированных аппаратов качество подготавливаемого газа соответствовало требованиям ОСТ 51.40-93.
Как уже отмечалось выше, одним из факторов эффективности работы аппаратов осушки газа является качество работы фильтра-
78
ционной части, которое влияет на величину потерь ДЭГ с осушенным газом и величину межревизионного периода. В связи с этим на 6, 7 т/н УКПГ-2 Уренгойского НГКМ в фильтрационной секции аппаратов осушки газа установлены модернизированные фильтр-патроны, разработанные специалистами ООО "Уренгойгазпром" и ТНГГ. На рис. 3 и 4 показаны фильтр-патроны, установленные соответственно на 6 и 7 т/н.
А-А |
Рис. 3. Модернизированный фильтр-патрон конструкции ТНГГ, установленный на т.н. № 6 УКПГ-2
Испытания модернизированных фильтр-патронов показали высокую эффективность их работы. Уносы ДЭГа при режимах работы абсорберов, не превышающих проектные значения, составили
г/тыс, м3. Срок межревизионного периода фильтр-патронов |
-1-2
(т/н № 7) составил более 2-х лет.
79
А-А |
Рис. 4. Модернизированный фильтр-патрон конструкции ТНГТ, установленный на т.н. № 7 УКПГ-2
Перспективным направлением повышения эффективности массообменной части аппаратов осушки газа является использование регулярной насадки (ДАО "ЦКБН"), прошедшей предварительные испытания на УКПГ-2. Была проведена модернизация и промышленные испытания абсорбера 8-ой технологической нитки УКПГ-2 Уренгойского НГКМ. Работы проводились в соответствии с решением НТС ОАО "Газпром" № 10-99 от 02.07.99 г., техническим заданием ООО "УГП" на НИОКР "Повышение эффективности работы абсорберов в условиях падающего пластового давления" от 23.08.99 г. и "Программой работ по проведению промышленных испытаний абсорбера с регулярной пластинчатой насадкой" от 03.08.2000 г. Модернизация выполнялась путем замены внутренних устройств абсорбера на регулярную пластинчатую насадку конструкции ДАО "ЦКБН" (патент РФ № 2113900; чертеж ЦКБН ГПР 1915.00.000). После проведения монтажных и пуско-наладочных работ были проведены промышленные испытания мо-
80
дернизированного абсорбера: 2-А-1/8. Испытания проводились в соответствии с требованиями технического задания на указанную работу и технологическими возможностями УКПГ - 2. Результаты испытаний приведены ниже.
1. На всех режимах проведения испытаний
потери абсорбента
(ДЭГа) с осушенным газом из аппарата находились в пределах: 0,3-
0,6 г/тыс, м3 газа, при степени загрузки аппаратов осушки газа от
0,5 до 1,2.
2. Унос ДЭГа с фильтрующей ступени - отсутствует.
3. Аппарат обеспечивает
"точку росы" газа в соответствии с
ОСТ 51.40-93 и техническим
заданием на указанную работу.
4. Показатели эффективности работы опытного
абсорбера 8ой технологической нитки выше, чем у
штатного абсорбера 9-ой
нитки, в частности, при прочих равных условиях температура "точ
ки росы" на 9-ом абсорбере была в пределах минус 15° - минус 16° С
против минус 18° минус 19° С на 8-ом аппарате.
5. Режима
"захлебывания" аппарата во время проведения ис
пытаний ни на одном из
режимов отмечено не было.
6. Исходя из полученных
положительных данных по эффек
тивности работы абсорбера ГП
252 при пониженных давлениях (до
2,0 МПа) целесообразно проведение промышленных испытаний на
аппаратах другого типа, в частности ГП 365.04. и ГП 502.00.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.