На рис. 4 показаны результаты расчетов внедрения подошвенной воды и процент обводнения залежи во времени. Из анализа обводнения залежи и скважин следует, что на данном этане зги осложнения будут не столь существенны. Исключение составляет УКПГ-6, где уже в настоящее время в продукции скв. 6055, 6080, 6084 и 6085 есть пластовая вода
В результате проведенного анализа разработки сеноманской залежи можно отметить следующее:
1. Дренируемые запасы газа по собственно Ямбургской площа
ди оказались ниже, по сравнению с принятыми в "Проекте..."
1984 г.
Это привело к более резкому снижению
пластового давления, обра
зованию глубоких депрессионных
воронок и потребовало скорейше
го ввода дожимных компрессорных
станций.
2. Отставание ввода некоторых УКПГ в эксплуатацию привело
к значительным перетокам газа из этих участков, к снижению в них
пластового давления. Значительные перетоки
отмечены из неразраба
тываемых участков, в частности, из
Харвутинской площади.
3. Фактические дебиты оказались ниже проектных, что привело
к занижению необходимого числа эксплуатационных
скважин.
4. Отмеченные выше факторы не позволили выйти на проект
ный отбор газа в объеме 185 млрд.м3 в год, что привело
к необходи
мости составления уточненного проекта
доразработки сеноманской
залежи Ямбургского месторождения.
152
Вопросы методологии и новых технологий разработки
__________ месторождении природного газа______
ВНИИГАЗ 1998
В.С.Смирнов, А.М.Сиротин, А.В.Полозков (ВНИИГАЗ), А.В.Рудницкип (РАО "Газпром"), Ю.М.Грачев (ЯГПУ)
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛИФТОВЫХ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БОВАНЕНКОВО
В 1995 г. пять газовых скважин (6802, 5602, 6401, 6402, 6404) на Бованенковском газоконденсатном месторождении (БГКМ) были пробурены по разработанной РАО "Газпром" и ВНИИГАЗом конструкции с использованием лифтовых теплоизолированных труб модели ЛТТ-168x114, разработанных ВНИИГАЗом. В этом же году проведены длительные промысловые испытания по отработке скв. 6805 и 5602, оборудованных ЛТТ-168х114, с оценкой эффективности теплоизоляции их конструкций.
Кроме того, на скв. 6805 после ее глушения, замены ЛТТ ВНИИГАЗа на канадские трубы фирмы "Электра" и повторного освоения также проведены промысловые испытания этих труб с 17.01 по 19.01.1996 г.
На рис.1 приведены конструкции испытанных теплоизолированных скв. 6805, 5602 БГКМ, обоснованные в работе [1]. Основная цель промысловых испытаний заключалась в изучении надежности работы конструкций скважин в мерзлотных условиях БГКМ, теплового взаимодействия эксплуатационных скважин с многолетнемерзлыми породами (ММП) с учетом строения криолитозоны, в проверке эффективности теплоизоляции конструкций с точки зрения предупреждения протаивания ММП, т.е явления, способствующего образованию провалов грунта вокруг скважины, перекосам арматуры, потере устойчивости верхней части крепи скважины и т.д.
Для предупреждения осложнений, отмеченных при строительстве и эксплуатации скважин на газовых и нефтяных месторождениях в зонах распространения ММП, были использованы следующие основные технические и технологические решения специалистов РАО
153
7 |
6.
60м _
5
~J25m
£
<,
186м
323м
447м сеноман
826м апт
____ 1531м
"-" - 1536м
448м ; 168мм)
680м сеноман
» ;'■''' •
836м апт
1592м
а
1541м
б
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.