Проблемы повышения качества осушки газа, страница 2

Технологическое оборудование (за исключением оборудова­ния ДКС) находится в эксплуатации от 8 до 12 лет. За это время изменились основные параметры газовой залежи. С падением дав­ления с 9,0 до 5,0 МПа состав газа сеноманской залежи не претер­пел изменений, но сильно изменилась минерализация пластовой

4


воды с 18 г/л до 30 г/л солей и ее количество, поступающее с газом. Имеют место залповые выбросы воды, особенно при быстром по­вышении температуры окружающего воздуха. Из скважин выно­сится песок, размер частиц достигает 200-300 мкм.

С пуском ДКС на УКПГ засоление ДЭГа уменьшилось, так как в их состав вошли сепараторы-пробкоуловители и сепараторы с промывочной секций. К сожалению, ДКС введены еще не на всех УКПГ.

Результаты обследования входных сепараторов с промывоч­ной секцией показали высокие параметры работы аппаратов и сни­жение солесодержания на выходе в 50-100 раз, подтвердили высо­кие качественные показатели при уносе жидкости и мехпримесей не более 5,0 мг/м3 при паспортной величине — до 15 мг/м3.

Испытания входных сепараторов, проведенные в 1991 г., подтвердили проектную эффективность сепарации в них. Косвен­ная оценка эффективности сепарации, выполненная ВНИИГАЗом и ЮжНИИГипрогазом совместно со службами Ямбургаздобычи в 1999 г., показала вполне приемлемую сепарацию по воде и более низкую по углеводородному конденсату.

Испытания низкотемпературного сепаратора, выполненные в 1991 г., подтвердили его паспортную характеристику по уносу кон­денсата не более 15 мг/м3 при номинальной производительности.

Без достаточных, на наш взгляд, оснований в процессе экс­плуатации сепарационная тарелка с элементами ГПР 353.00.000 была заменена на элементы МКВ ВНИИГАЗа (без согласования с ЦКБН).

Оценка эффективности работы этих сепараторов после мо­дернизации (по имеющейся информации) не производилась. Доку­ментами, подтверждающими качественные и количественные по­казатели работы сепаратора после модернизации, ЦКБН не распо­лагает.

Анализ собранных материалов показал существенное отли­чие фактических параметров работы абсорберов от проектных по­казателей. Как указывалось выше, с вводом ДКС в системе осушки газа и регенерации абсорбента появилось компрессорное масло, на отделение которого из потока газа не рассчитана нижняя сепараци­онная секция аппарата. Попадая в гликоль, оно снижает его аб­сорбционную активность и способствует образованию пены.

5


На основании требований, предъявляемых к абсорберам (про­изводительность, давление, температура контакта, гидравлическое сопротивление, потери), может быть разработан проект модерниза­ции абсорберов, учитывающий результаты испытаний новых мас-сообменных и газораспределительных насадок на Комсомольском ГКМ и Степновском ПХГ.

В ходе обследования аппаратов для разделения жидких сме­сей установлено, что эффективность работы разделителей оставля­ет желать лучшего. Это в значительной степени объясняется несо­ответствием расчетных (используемых при проектировании) и фак­тических характеристик разделяемых жидкостей. Для получения достоверных данных по плотности разделяемых жидкостей при рабочих условиях следует провести дополнительные исследования по всем аппаратам, на основании которых определить требуемые высоты перегородок отсеков разделительных емкостей и выпол­нить их корректировку в аппаратах.

В системах регенерации концентрация регенерированного абсорбента заметно уступает проектной величине. Такое положе­ние может быть объяснено тем, что до обустройства Ямбургского ГКМ опыт использования печей для регенерации абсорбента отсут­ствовал не только в России, но и в мировой практике. Отсутствие в системе регенерации аппарата для ведения процесса испарения и сепарации жидкой фазы, а также отсутствие поддержки процесса испарения подводом дополнительной теплоты может являться ос­новной причиной недостижения проектной концентрации РДЭГа.