Как видно из таблицы 18, положительное влияние использования ЧМА хорошо корреспондируется с результатами выплавки чугуна в послеопытном периоде при исключении ЧМА из шихты.
Таким образом, в целом применение ЧМА даже в небольшом количестве положительно сказалось на работе доменной печи и улучшении качества чугуна Особую ценность ЧМА представляет в качестве промывочного средства для горна.
Проплавление ЧМА приводит к повышению содержания кремния и марганца в чугуне (на 0,1 - 0,2%) и снижению содержания серы на 0,005 - 0,01%, повышению температуры чугуна на ~ 15°С. В среднем производство чугуна по выпускам даже при снижении содержания железа в металлической части шихты на 1% в опытный период сохранилось примерно постоянным.
Снижение содержания кремния в чугуне на 1% повышает производительность печи на 4 - 12%, снижает расход кокса на 5 - 15%. Снижение содержания Мп на 1% повышает производительность на 0,5 - 1,5%, расход кокса снижается на 2 - 3%. Кроме того, при снижении содержания серы на 0,1% производительность возрастает на 0,7 - 1,2%, расход кокса снижается на 0,8 - 1,2%. Увеличение содержания железа на 1% в предопытном периоде по сравнению с опытным, позволило повысить в опытном периоде производство чугуна по выпускам на 1,5 - 2,5%, а расход кокса снизить на 0,8 - 1,2%.
Таблица 18 Технико-экономические показатели работы доменной печи №1 ЗСМК
Показатели |
Предопытный период |
Опытный период |
Послеопытный период |
Средний выпуск чугуна, т/выпуск |
426 |
416 |
360 |
Удельный расход кокса, кг/т чугуна |
462 |
452 |
439 |
Интенсивность работы (по расходу кокса), кг/м? |
0,995 |
0,971 |
0,969 |
Выход шлака, кг/т чугуна |
382 |
390 |
359 |
Вынос пыли, кг/т чугуна |
6,2 |
5 |
5 |
Состав шихты, кг/т чугуна: Агломерат AM 2 и 3 ЧМАсАМ№1 руда таштагольская + конверторный шлак кокс сухой Окатыши |
1465 - 84 462 173 |
977 272 84-92 452 173 |
1465 - 133 439 139 |
Содержание в шихте, %: FеОобщ (среднее) FeO FеОмет (среднее) в агломерате |
57,7 15 0,5 |
55,9 18,5-28,6 2,5-3,5 |
56,6 15,9 0,4 |
Степень использования восстановительной |
43,5 |
45,2 |
44,5 |
Продолжение таблица 18 Технико-экономические показатели работы доменной печи №1 ЗСМК
Способности СО, % |
|||
Химический состав чугуна, %: Si Мп S |
0,59 - 0,56 0,46 - 0,69 0,020-0,064 |
0,65-0,72 0,77-0,89 0,012-0,018 |
0,62 0,15-0,69 0,014-0,025 |
Химический состав шлака, %: SiO; А1203 СаО MgO МпО S |
37,13-37,2 16,12 33,26-36,28 10,75-12,14 0,53-0,90 0,5 |
36,32-37,75 16,94 35,41-36,29 10,85-11,26 0,70-0,84 0,51 |
36,87-38,11 15,83 33,89-35,66 11,26-13,99 0,62-0,78 0,5 |
Основность шлака: CaO/SiO2 (CaO+MgO)/SiO2 |
0,91 1,24 |
0,96 1,25 |
0,92 1,24 |
Состав колошникового газа, % СО С02 СН4 Н2 |
25,2-26,1 19,5-20,9 1,3-1,7 6,3-6,9 |
25,3-24,8 20,9-18,1 1,1-1,5 7,1-7,3 |
24,5-25,6 18,5-18,7 1,6 7,3 |
Температура чугуна на выпуске, °С |
1510 |
1520 |
1500 |
Температура горячего дутья,°С |
1180 |
1180 |
1180 |
Давление горячего дутья, Мпа |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Соличество дутья, м3/мин |
4810 |
5000 |
5000 |
Содержание кислорода в дутье, % |
27,2 |
27 |
26,8 |
Расход природного газа: М3/т чугуна, % |
106 29,5 |
108 30 |
111 33 |
Температура газов в свечах (средняя), °С |
148 |
162 |
170 |
Давление газа на колошнике, МПа |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
2.2 Технология доменной плавки с использованием в шихте частично металлшованного и стабилизированного агломерата
Частично металлизованный агломерат получается при добавлении в аглошихту увеличенного количества возврата (оптимальное количество возврата в шихте для получения ЧМА - около 55 - 60 %). Для условий АИП ЗСМК две из трех однотипных агломашин АКМ-312 будут производить обычный стабилизированный агломерат, а одна будет работать с получением ЧМА. В среднем в аглошихте ЧМА для сохранения скорости спекания должно содержаться 6-7 % топлива. Для обеспечения ДП № 1 необходимым количеством ЧМА удельная производительность агломашины должна составлять 1,28 т/(м2×ч). Стабилизация агломерата должна осуществляться с помощью роторной дробилки горячего агломерата и грохотов стабилизаторов. Для ЗСМК должен быть разработан проект 4-стадиального грохочения с рафинировкой постели, что связано с некоторыми конструктивными переделками.[11] На первом этапе возможно снижение мелочи в скиповом агломерате до 10% путем лучшего отсева с помощью установки грохотов-стабилизаторов вместо виброгрохотов при 3-стадиальном грохочении. Возможна ликвидация тракта агломерата +30, мм при усовершенствовании роторной дробилки и грохочении без выделения фракции +30 мм [12], либо при снижении количества этой фракции до 10%. В последнем случае отпадает необходимость подачи этой фракции по отдельному тракту; ее можно подавать совместно с фракцией менее 30 мм, так как максимальный верхний предел крупности кусков в скиповом в этих условиях не будет превышать 50 мм.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.