Для оптимизации и расширения рабочих характеристик многоступенчатого многосоплового эжектора дискретные сопла высоконапорного газа выполнены сменными, с переменным осевым расположением по периметру диффузорной камеры смешения и с возможностью их отключения путем установки заглушек на входных участках каналов подачи высоконапорного газа. Кроме того, по оси диффузорной камеры смешения установлено сменное центральное тело, состоящее из начального, среднего и конечного участков.
Подводящий патрубок подачи низконапорного газа выполнен перпендикулярно продольной оси эжектора, а камера смешения опирается на перфорированную вставку, выполненную на всю длину форкамеры высоконапорного газа, которая является центрирующей опорой диффузорной камеры смешения с комплектом сопл всех ступеней многосоплового эжектора.
Такая конструкция позволяет производить выемку вставки диффузорной камеры смешения из корпуса эжектора без необходимости разборки фланцевых соединений корпуса эжектора с трубопроводами подачи рабочих газов высокого, низкого давления и смеси газа. Эти преимущества нового поколения эжекторной техники существенно повышают технический уровень их эксплуатации и уменьшают трудоемкость работ на стадии поиска оптимальных режимов эксплуатации эжекторов, когда требуется опробование его на различных режимах.
ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДУХЕ В ЦАГИ
Начальное испытание эжектора ЭММ-1 на воздухе было проведено на стенде с подачей сжатого воздуха при полном комплекте установленных дискретных сопл высоконапорного воздуха (т.е. 64 рабочих сопла). В результате был получен режим запирания, т.е. эжектор расчетного режима не реализовал.
108
Далее эжектор испытывался на различных режимах с меньшим числом дискретных сопл на разных ступенях эжектора. При работе с меньшим числом рабочих сопл режим запирания не повторялся. Но расчетный режим разряжения в форкамере низконапорного газа не достигал даже степеней разряжения работающих одноступенчатых эжекторов. Единственный обнадеживающий режим работы эжектора был получен при включении в работу пяти первых ступеней при подаче воздуха в объеме около 1 млн.м /сут. Давление разряжения было достигнуто ниже 0,01 атмосферного.
Специалисты аэродинамики ЦАГИ считают, что одной из вероятных причин могла быть разная физико-химическая характеристика сложного состава реального углеводородного газа, по параметрам которых рассчитан эжектор ЭММ-1.
Другими причинами являются несопоставимость параметров давления высоконапорного воздуха и давления реального газа действующих технологических линий УКПГ, а следовательно, и разной производительности дискретных сопл высоконапорного воздуха или реального газа.
Из ранее проведенных исследований одноступенчатых эжекторов известно, что повышение давления в/н газа на 1 атм вызывает снижение давления низконапорного газа до 2 атм.
Все эти факторы обусловливают различие режимов работы эжекторов на воздухе и реальном газе.
Причиной также могут быть технологические и конструкторские просчеты.
С учетом всех этих аргументов было принято решение о целесообразности, прежде чем решать вопрос об окончательной доводке эжектора ЭММ-1, провести его исследование в широком диапазоне режимов на реальном газе в системе действующих технологических ниток с фактическими параметрами давлений, расходов и температур. После анализа результатов испытания в промысловых условиях разработать программу доводки эжектора ЭММ-1 до требований, удовлетворяющих эффективному использованию в технологических процессах газовой промышленности.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЖЕКТОРА ЭММ-1 В ПРОМЫСЛОВЫХ
УСЛОВИЯХ
Эжектор ЭММ-1 был смонтирован на IV технологической линии УКПГ-5в производительностью 5.10 м /сут.
109
Первый режим испытывался при укомплектовании эжектора 64 расчетными соплами всех восьми ступеней многоступенчатого многосоплового эжектора без центрального тела, регулирующего площадь сечения камеры смешения (оказавшегося утерянным при доставке эжектора в г. Новый Уренгой).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.