Анализ эффективности водоизоляционных работ в НГДУ “Речицанефть”, страница 30

Скв185-Ю-Осташковичского месторождения (15.01.99 – 30.01.99г).

Цель проведения изоляционных работ – отсечение нижней части интервала перфорации с дострелом. Раствор карбамида в объеме 4,8м3 закачивался перед установкой цементного моста. Пробы начали отбирать через 11 дней после запуска скважины.. В связи с тем, что пробы отбирались не сразу после запуска скважины в эксплуатацию, делать корректный вывод о качестве установки цементного моста не представляется возможным. Согласно имеющимся данным, всего отобрано и проанализировано 14 проб жидкости. Суммарный вынос индикатора - 4,32% (рис.3.7). По скважине после проведения работ получен незначительный эффект - 167 тонны нефти, что вероятно связано с отсутствием гидроэкрана перед установкой цементного моста.

Скв.64 Осташковичского месторождения (16.09.99 – 09.10.98г).

Цель проведения изоляционных работ – изоляционные работы в интервале перфорации. Раствор карбамида в объеме 6м3 закачивался перед установкой цементного моста. Раствор селитры в объеме 6м3 закачивался после СКВ. Пробы начали отбирать через 5 дней после запуска скважины. Было отобрано 15 проб, которые, согласно анализа, отразили существенный вынос индикатора. Суммарный вынос индикатора 91,56%. Это говорит о том, что отсутствие гидроэкрана перед цементным мостом не позволило качественно провести изоляционные работы. По скважине после проведения работ получен незначительный кратковременный эффект - 67 тонн нефти.

Скв.124-Ю-Сосновского месторождения (22.09-31.10.98).

Цель проведения изоляционных работ – ликвидация заколонных перетоков путем отсечения нижней части интервала перфорации цементным мостом с предварительной установкой гидроэкрана раствором лигнопола. В процессе изоляции раствор селитры с КМЦ в объеме 8м3 закачан перед раствором лигнопола, раствор карбамида с КМЦ в объеме 5м3 закачан между порциями раствора лигнопола, затем был установлен цементный мост. Скважина после изоляции была недоосвоена. В феврале 1999 года была проведены работы по интенсификации притока нефти, после которых скважина полностью обводнена и находится в контрольном фонде.

Скв 126-Ю-Сосновского месторождения (18.03.99-21.04.99).

Цель проведения изоляционных работ – перевод на вышележащий интервал. Раствор карбамида в объеме 10м3 закачивался перед закачкой раствора лигнопола и установкой цементного моста. Пробы отбирались со дня запуска, всего проанализировано 8 проб. Накопленный вынос индикатора-0,27%. Скважина эксплуатируется в периодическом режиме НСВ – 32. Добываемая продукция скважины – безводная, в связи с чем отбор проб прекращен. Низкое содержание вынесенного индикатора свидетельствует о качественном проведении работ. Дополнительная добыча составила 318 тонн нефти.

Скв 44-Ю-Сосновского месторождения (24.02.99-26.04.99).

Цель проведения изоляционных работ – отсечение обводнившихся интервалов. Раствор карбамида в объеме 5м3 закачивался перед закачкой раствора лигнопола и установкой цементного моста. Пробы отбирались со дня запуска, всего проанализировано 9 проб. Вынос индикатора не отмечен. Скважина работает безводной продукцией, в связи с чем отбор проб прекращен. Отсутствие выноса индикатора свидетельствует о качественном проведении работ. Дополнительная добыча составила 1627 тонн нефти.

Скв 200-Осташковичского месторождения (27.04.99-01.06.99).

Цель проведения изоляционных работ – РВР, изоляционные работы. Раствор карбамида закачан перед закачкой раствора глинистой пасты и установкой цементного моста. Скважина после ремонта работала с 19 по 25 июня. Отобрала 510 м3 воды. Остановлена 25 июня. Дальше скважина не работала. Пробы не отбирались.

Скв 26- Дубровского месторождения (29.09.99-26.10.99).

Цель проведения изоляционных работ – перевод на вышележащий интервал. Раствор карбамида в объеме 5м3 закачивался перед закачкой глинистой пасты и установкой цементного моста. Пробы отбирались  со дня запуска, всего проанализировано 44 пробы. Вынос индикатора не отмечен, что подтверждает эффективность изоляционных работ. Обводненность добываемой продукции скважины после ремонта снизилась, дополнительная добыча составила 616 тонн нефти.