В январе 1998г. проведены работы по отсечению нижней части открытого ствола скважины. Институтом рекомендовалось отсечение части интервала перфорации до гл.2616м с последующим переходом на вышележащий интервал. Выполнены работы по отсечению до гл.2650м и перфорацией в инт.2617-2628м. Эффекта от проведенных мероприятий не получено. Вероятно, не был изолирован нижний обводнившийся пропласток в инт.2653-2655м. При установке цементного моста произошел прихват НКТ. Проведение работ по освобождению НКТ могло привести к нарушению цементного моста.
В апреле 1998г. проведены были работы по переводы по переводу на вышележащий интервал, которые также не дали результата.
Анализируемые работы выполнены в январе 1999г. Цель данных изоляционные работ - возврат на предыдущий интервал, изоляция до гл.2631м и перестрел в инт.2617-2628м. Схема работ следующая - установили цементный мост в инт.2546-2602м, мост разбурили до гл.2655м, проперфорировали инт.2647-2650м, выполнили СКВ, установили цементный мост под давлением в инт.2631-2655м (в пласт задавлено 2,6м3 цементного раствора). Далее проперфорировали инт.2617-2628м (ранее данный интервал был перфорирован ПКС-80 при КРС в январе 1998г.). Выполнили СКВ в объеме 0,5м3 12%НСl, при задавке в пласт Р=100ат. Скважина кислоту не приняла, отмыли ее, закачали вторую порцию кислоты при Р = 80 / 0ат. скважина в эксплуатацию не введена, отобрано около 1000м3 воды.
Работы выполнены согласно рекомендациям и плану работ. Вероятная причина неэффективности – обводнение объекта работ. Скважина переведена в контрольный фонд.
Успешность работ по ликвидации заколонного перетока – 50%. В двух скважинах (скв.67 Осташковичского и скв.177 Ю- Осташковичского месторождений) работы не дали положительного результата. В скв.128 Ю-Сосновского месторождения работы малоэффективны: дополнительно добыто всего 57 тонн нефти. Работы в скв.5 Пожихарского месторождения достаточно эффективны – дополнительная добыча составила 918 тонн нефти. Дополнительная добыча на одну эффективную скважино-операцию, направленную на ликвидацию заколонных перетоков составляет 487 тонн, на одну скважино-операцию – 244 тонн нефти.
Затраты на проведение работ по ликвидации заколонных перетоков составили 33181449 тыс. рублей, средние затраты на 1 скважину – 8292862 тыс. рублей. В процентном отношении затраты на химреагенты составили в среднем на скважину лишь 2,33%, на тампонажные работы – 22,42%, на транспорт – 25,82%, на проведение геофизических работ – 6,39%. В среднем на одну скважино-операцию продолжительность ремонта составила 678 часов. По трем скважинам (скв.177 Ю-Осташковичского, скв.67 Осташковичского и скв.128 Ю-Сосновского месторождений) продолжительность ремонта и затраты на его проведение примерно одинаковые и составляют, соответственно, в среднем на одну скважино-операцию 576 часов и 6152960 тыс. рублей. Длительность ремонта и, соответственно, затраты по скв.5 Пожихарского месторождения значительно выше: 984 часа и 14712568 тыс. рублей. Это связано с осложнениями, возникшими при проведении работ: низкой приемистостью пласта, проведением дополнительного комплекса геофизических и гидродинамических исследований, неудачными работами по установке пакера, дополнительными мероприятиями по увеличению приемистости скважины.
Окупаемость затрат на 01.01.2000 г. составила 36,2%. Работы по ликвидации заколонных перетоков как в целом, так и по скважинам не окупились.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.