Скв.126 Ю-Сосновского месторождения в периодической эксплуатации, добываемая продукция скважины безводная. Скважина отбирает уровни за 1 сутки и 4 суток стоит в накоплении. По плану БелНИПИнефть предусматривалось после изоляционных работ выполнить ГПП интервалов 3495 - 3490, 3489 - 3480, 3478 - 3476м. Фактически перфорированы интервалы 3478 - 3476, 3493 - 3491 м. Таким образом, вместо 16м проперфорировано 4м. Всего дополнительно добыто – 209 тонн нефти при приросте дебита нефти – 0,78 т/сут. Продолжительность эффекта на текущий момент составила 267,8 суток.
Работы на скв.33 Дубровского и скв.58 Осташковичского месторождений высокоэффективны. В скв.33 Дубровского месторождения проведены мероприятия по переводу на вышележащий интервал с предварительной закачкой химреагентов (лигнопола и хромпика). Скважина работала в течение февраля-июля с дебитом безводной нефти 36 – 60 т/сут. В августе в добываемой продукции скважины появилась вода, обводненность составила 31,5 % при сохранившемся отборе. В сентябре обводненность достигла 91%, а в октябре – 99%. Дополнительно добыто 8554 тонн нефти, средний прирост дебита нефти – 39,5т/сут. Эффект от работ продолжался в течение 216,6 суток и в октябре закончен. С 19 октября на скважине проводятся повторные изоляционные работы по плану УПНП и РС.
Из скв.58 Осташковичского месторождения дополнительно добыто 4112 тонн нефти, средний прирост дебита нефти – 12,9 т/сут.. Скважина эксплуатируется в ноябре с обводненностью 76% (базовая - 96,8 %) и дебитом нефти 10,6 т/сут. Эффект от работ продолжается и составил 287,8 суток.
В скв.126 Мармовичского месторождения работы проведены с отклонениями от плана: гелеобразующий состав (лигнопол и хромпик) из-за низкой приемистости скважины не закачивался. Работы эффективны. Скважина добывает безводную продукцию, дебит нефти вырос с 1,84 до 13,9 т/сут. Дополнительно добыто 1780 тонн нефти, средний прирост дебита нефти – 5,98 т/сут. Эффект от проведенных работ продолжается и составил на данный момент 269,6 суток.
В апреле проведена одна скважино-операция на семилукской залежи Золотухинского месторождения (скв.51). После водоизоляционных работ на скважине была проведена смена насосного оборудования (ЭЦН на НГВ - 44). В результате проведенных мероприятий, обводненность добываемой продукции в скважине снизилась на 11,5% в мае (с 96,5 до 85,04%), на 8,8% в июне (до 87,73%). Параллельно произошло снижение дебита нефти с 2,35 до 1,86 т/сут. в мае и до 1,91т/сут. в июне. В июле и августе получен прирост дебита нефти, соответственно, 1,17 и 0,23 т/сут. и дополнительная добыча - 36 и 7 тонн нефти. Всего дополнительно добыто 54 тонны нефти. Продолжительность эффекта составила 92 дня. В сентябре–октябре скважина обводнилась до 96,4%. В ноябре обводненность снизилась до 78,6%, что позволило дополнительно добыть еще 11 тонн нефти.
В мае выполнено 2 скважино-операции: на скв.113 Речицкого и скв.127 Березинского месторождений. Работы эффективны. Обводненность добываемой продукции скв.113 за период с мая по июль снизилась с 98,4 до 43,6%, дебит нефти вырос в 12 раз (с 1,74 до 19,73т/сут.). За май-июль дополнительно добыто 972 тонны нефти. В августе скважина не работала в связи с проведением на ней подземного ремонта (замена насоса: ЭЦН-20 на НГВ-44). После чего скважина эксплуатируется с дебитом нефти на уровне 8-9 т/сут. и обводненностью 63%. Всего за отчетный период дополнительно добыто 1290 тонн нефти, средний прирост дебита нефти 10 т/сут. Продолжительность эффекта на данный момент 129,3 дней.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.