На задонской залежи Березинского месторождения (скв.127) работы были проведены с закачкой индикаторов (карбамида и селитры) для контроля за качеством изоляционных работ. Обводненность добываемой продукции скважины снизилась в три раза (с 96,4 до 25,3%), дебит нефти вырос с 4,7 до 34,4 т/сут. В сентябре-октябре дебит нефти на уровне 16-20т/сут. и обводненность 55-65%, в ноябре – дебит нефти 11,2т/сут., обводненность возросла до 80%. Дополнительно за май-ноябрь добыто 3708 тонн нефти. Эффект от проведенных мероприятий продолжается и на данный момент составляет 179,4 суток. По данным МЭРов за сентябрь месяц обводненность возросла на 33% - с 25,3% в августе до 58,5% в сентябре. Однако расчет проведенный по данным суточных замеров («шахматки») показывает, что обводненность составила 47,9%. Добыча нефти – 598 и 756 тонн, дополнительная добыча – 457 и 615 тонн, приросты дебитов – 15,2 т/сут и 20,51 т/сут соответственно. Таким образом, фактический эффект по данным МЭР за сентябрь занижен на 158 тонн.
В октябре по планам БелНИПИнефть проведено 3 скважино-операции на задонских залежах Ю-Сосновского (скв.124, 128) и Ю-Осташковичского (скв.115) месторождений.
На скв.124 Ю-Сосновского месторождения проведены работы по отсечению обводнившихся пропластков с предварительной закачкой химреагентов (лигнопола). Из-за низкой приемистости гелеобразующий состав (лигнопол - хромпик) закачан не был. Для контроля за качеством проведенных изоляционных работ перед лигнополом и после него закачивался индикатор (до – селитра, после - карбамид). Скважина закончена ремонтом 31 октября и запущена в эксплуатацию в ноябре. В связи с быстрым отбором уровней переведена в контрольный фонд. Возможно, скважина недоосвоена.
Дополнительная добыча из скв.115 Ю-Осташковичского месторождения на 01.01.99г. составила 1362 тонн, прирост дебита нефти – 17,57 т/сут. Продолжительность эффекта – 77,5 суток. Эффект продолжается.
Работы в скв.140 Ю-Сосновского месторождения проведены с нарушениями технологии бентонитовый раствор на гипановой основе был приготовлен за трое суток до закачки (планом работ на приготовление и порционную закачку отводилось 15 часов). Вязкость закачиваемого раствора составила 240 сек., т.е. его набухание произошло в поверхностных, а не в пластовых условиях. В результате вместо запланированных 50м3 в пласт закачано всего 11м3 бентонитового раствора с гипаном, т.е. объем зоны обработки уменьшен почти в пять раз. Тем не менее в ноябре обводненность снизилась с 99,3% до 97,12%, что позволило дополнительно добыть 23 тонны нефти. Эффект явно занижен из-за нарушения технологии.
В скв.128 Ю-Сосновского месторождения работы проведены без авторского контроля институтом. Сотрудники лаборатории ОВП были поставлены в известность о проведении работ после их начала в день проведения. Какие объемы закачаны, какое было количество раствора неизвестно. Эффекта практически не получено (1тонна). Обводненность возросла с 95,93% в сентябре до 99,2% в ноябре.
Из анализа эффективности водоизоляционных работ с использованием химреагентов по планам БелНИПИнефть можно сделать следующие выводы:
- порционная закачка химреагентов в чередовании с минерализованной водой дает лучший результат;
- при низкой приемистости перед проведением работ необходимо после промывки проводить СКВ или СКО;
- регулируемый во времени гелеобразующий состав на основе лигнопола и хромпика показал достаточно высокую эффективность, однако, для большей эффективности необходимо иметь запас лигнопола в объеме около 100 м3 в одной емкости для контроля всей партии лигнопола, чтобы в промысловых условиях не тратить время на его анализ.
В 1998 году при плане 50 фактически выполнено 59 скважино – операции. Успешность работ составила 58% (34 скважино – операций успешных из 59 всего проведенных). Дополнительная добыча 40923 тонны нефти. Дополнительная добыча на 1 обработку составила – 694 тонны.
Невысокую эффективность от проведения работ по ряду скважин частично можно объяснить следующим:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.