Анализ эффективности водоизоляционных работ в НГДУ “Речицанефть”, страница 29

Для контроля качества установки цементного моста, достаточности объема установленного гидроэкрана, выноса тампонажных составов растворы индикаторов закачивались в разных объемах и в разной последовательности в процессе проведения водоизоляционных работ.

Основные показатели и анализ проведения индикаторного контроля приведены в таблице    .   

Скв.127 Березинского месторождения (13.04-23.05.98).

Цель проведения изоляционных работ – отсечение нижней части интервала перфорации. В процессе изоляции раствор селитры с КМЦ в объеме 7м3 закачан перед раствором лигнопола, раствор карбамида с КМЦ в объеме 7м3 - между порциями раствора лигнопола и хромпика, затем был установлен цементный мост. Пробы отбирались со дня запуска и прослеживались в течение 220 суток. Всего отобрано и проанализировано 48 проб жидкости. Суммарный вынос индикатора составил 8,6%. Основной объем индикатора выносился в течение трех месяцев после запуска скважины. Через 3,5 месяца вынос индикатора прекратился. Незначительное количество вынесенного индикатора определенно говорит о качественном проведении изоляционных работ. Работы высокоэффективны. На 01.01.2000г. скважина дополнительно добыла 5305 тонн нефти.

Скв.115 Ю-Осташковичского месторождения (19.09.-15.10.98).

Цель проведения изоляционных работ – перевод на вышележащий интервал. Раствор селитры с КМЦ в объеме 7м3 закачан перед раствором глинистой пасты, раствор карбамида - 7м3 в составе 30м3 бентонитового раствора перед установкой цементного моста. Отбор проб начат со дня запуска скважины в работу. Всего отобрано и проанализировано 36 проб жидкости. Индикатор выносился после работ постоянно в течение октября – декабря 1998г. Накопленный вынос за этот период 14,69%. В связи с тем, что с 29.12.98г. по 19.02.99г. пробы не анализировались на предмет определения индикатора, корректно определить вынос карбамида нельзя. В пробах, отобранных в феврале – апреле 1999г., индикатор отсутствовал. Согласно расчетам, суммарный вынос составил 24,69%. Так как индикатор был закачан в составе глинистой пасты, долговременное его наличие в пробах свидетельствует о постепенном разрушении гидроэкрана. Незначительный вынос индикатора указывает на качественно проведенные работы. На 01.01.2000г. скважиной дополнительно добыто 2420 тонн нефти.

Скв.128-Ю-Сосновского месторождения (первые работы-16.09.- 22.10.98г.).

Цель проведения изоляционных работ – отсечение нижней части интервала перфорации с дострелом. Раствор селитры с КМЦ в объеме 7м3 закачан перед раствором глинистой пасты, раствор карбамида 7м3 закачан в составе 30м3 бентонитового раствора, затем был установлен цементный мост. Отбор проб начали через 25 суток после запуска скважины. Более 70% вынесенного объема приходится на 26-40-е сутки после запуска. Если интерполировать на начальный период работы скважины после запуска, то определенный вынос индикатора (8%) увеличивается до 40%. Высокое содержание индикатора в пробах свидетельствует о низком качестве изоляции по этой скважине, что подтверждает и низкая технологическая эффективность данных работ.

Вторые работы-10.02 – 17.03..99г. Цель проведения изоляционных работ – отсечение нижней части интервала перфорации с дострелом. Раствор карбамида в объеме 10м3 закачивался перед закачкой раствора лигнопола, затем установлен цементный мост.

Всего отобрано и проанализировано 36 проб жидкости. Пробы отбирались, начиная с 4-го дня после запуска скважины. Индикатор выносился первые два месяца, с мая вынос карбамида прекратился. Накопленный вынос индикатора – 2,75%. Низкий вынос индикатора свидетельствует о качественном проведении водоизоляции. Низкая эффективность работ вероятно определяется геологическими причинами и выбором объекта.

Скв 149-Ю-Сосновского месторождения (18.01.99-10.02.99).

Цель проведения изоляционных работ – перевод на вышележащий интервал. Раствор карбамида в объеме 4,8м3 закачивался перед установкой цементного моста. Пробы отбирались со дня запуска, всего проанализировано 45 проб. Накопленный вынос индикатора - 15,7%. Максимальный вынос индикатора наблюдался в течение двух первых дней и в период 12-15 дней после запуска скважины (рис.3.6). Низкое содержание выносимого индикатора свидетельствует о качественном проведении работ. Дополнительная добыча составила на 01.01.2000г. 2898 тонн нефти.