Модернизация технологического оборудования котельного и топливно-транспортного цеха Новосибирской ТЭЦ-3, страница 28

-  изменение структуры выработки электроэнергии. В 2003г. по сравнению с прошлым годом доля выработки электроэнергии на оборудовании 130 кгс/см2  возросла на 0,5%, а  в 2004г. снизилась на 0,5%, что привело к снижению в 2003г. (увеличению в 2004г.) удельного расхода топлива по этой причине  ориентировочно на 0,6 г/кВтч.

-  изменение экономичности работы оборудования КТЦ. Снижение удельного расхода условного топлива в результате повышения экономичности работы оборудования КТЦ составило 1,0 г/кВтч в 2003г. и 7,6 г/кВтч в 2004г.

    Изменение экономичности работы оборудования КО КТЦ произошло в следствие:

-  повышения  КПД брутто и нетто котельного отделения в 2003г., соответственно, на 0,36% и 0,5%,  вследствие снижения потерь тепла с уходящими газами и с механическим недожогом (в результате повышения качества Канско-Ачинского и Кузнецкого углей) и снижения удельного расхода тепла и электроэнергии на собственные нужды котельного отделения;

-  снижения  КПД брутто  котельного отделения в 2004 г. на 0,16% , вследствие повышения потерь тепла с уходящими газами в результате  ухудшения качества угля (увеличение зольности) и снижения температуры холодного воздуха от уровня прошлого года. Снижение КПД нетто котельного отделения в 2004 г. на 0,04% в результате снижения удельного расхода электроэнергии на собственные нужды котельного отделения, относимого на производство электроэнергии.

    На Новосибирской ТЭЦ-3 проводятся работы по улучшению Т.Э.П. и снижению выявляемых перерасходов топлива, в том числе:

1. Cоставляются (ежегодно) и утверждаются руководством ТЭЦ планы мероприятий:

-  по повышению надежности и эффективности работы оборудования;

-  по снижению потерь конденсата и обессоленной воды;

-   по снижению кислорода в питательной воде. 

2. Выдача рекомендаций начальникам подразделений электростанции по устранению выявленных отклонений от планов и норм показателей и параметров работы оборудования и ведению экономичного режима.

3. Разбор и доведение до сменного персонала электростанции результатов по технико-экономическим показателям работы оборудования за прошедший месяц с анализом причин допущенных  перерасходов топлива, тепла и электроэнергии на собственные нужды.

4. Включение в ежемесячные планы ремонтов  мероприятий по улучшению технико-экономических показателей и контроль за их выполнением руководством электростанции. Часть мероприятий по устранению причин перерасходов топлива (в том числе повышенные присосы в вакуумную систему турбин, очистка трубной системы конденсаторов, ОБ и ПБ) своевременно не устраняются из-за отсутствия средств для финансирования.

    Вывод: ухудшение технико-экономических показателей КО КТЦ произошло в следствие поставки на ТЭЦ не качественного топлива и конструктивных недоработок котла, что подтверждает целесообразность перевода котлов на ТШУ.

Предварительный перечень мероприятий при переводе на ТШУ  по типу

БКЗ-320-140-ПТ2 и БКЗ-320-140-ПТ5 ст №№ 7…14 Новосибирской ТЭЦ-3

при переводе на сереульские и канские бурые угли канско-ачинского бассейна

Таблица  5.1.