Механизированное удаление летучей золы от конвективной шахты котла не предусматривается. На выходном газовом коробе предусматривается установка люков для периодического удаления золы во время плановых остановов котла.
· Система удаления золы от устанавливаемого электрофильтра:
Вновь проектируемая.
· Реконструкция существующей системы гидрозолоудаления:
Настоящим проектом не предусматривается.
7.3. Цель проекта реконструкции.
Котел КМ-75-40 ст. №2 был модернизирован ЗАО СП «Энерго» для сжигания кородревесных отходов на решетке «кипящего слоя» в 2000г..
В процессе эксплуатации выяснилось, что поверхности нагрева котла подвержены интенсивному загрязнению, что резко снижает эффективность их работы. В результате загрязнений растет температура дымовых газов как по тракту котла, так и в уходящих газах. Температура уходящих газов за котлом в настоящее время превышает проектную на 80 - 100ºС. При проведении ремонтных и доводочных работ в период эксплуатации котла не удалось существенно снизить температуру дымовых газов за котлоагрегатом. В результате анализа работы котла и необходимостью установки электрофильтра для очистки дымовых газов одновременно было принято решение о проведении модернизации конвективной шахты котлоагрегата с целью снижения температуры уходящих газов и замене пароохладителя.
Основными целями проекта реконструкции котлоагрегата являются:
· Реконструкция конвективных поверхностей нагрева с целью снижения температуры уходящих газов, увеличения КПД котла, создания благоприятных условий работы вновь проектируемого электрофильтра;
· Замена поверхностного пароохладителя на впрыскивающий с впрыском собственного конденсата, как более быстродействующего и надежного в эксплуатации котла.
· Установка дополнительных сажеобдувочных аппаратов для улучшения условий эксплуатации котлоагрегата;
· Разделение воздушного потока на первичный и вторичный с целью увеличения эффективности работы котла и улучшения условий работы существующего вентилятора первичного воздуха;
· Установка электрофильтра с целью снижения выбросов в атмосферу и повышения экологической безопасности;
· Уменьшение загрязняющих выбросов в окружающую среду при ликвидации системы мокрого золоудаления;
· Продление ресурса работы котлоагрегата;
· Восстановление эксплуатационной надежности работы оборудования;
· Совершенствование эксплуатируемого энерготехнологического оборудования;
· Усовершенствование производства;
· Снижение расхода мазута в связи с ликвидацией нагрузочных горелок и обеспечением стабильной работы котла без подсветки мазутом;
· Снижение энергозатрат;
· Снижение эксплуатационных затрат;
· Улучшение условий труда производственного персонала.
7.4. Основные технические решения.
7.4.1. Основные технические решения по реконструкции КМ-75-40 ст.№2.
7.4.1.1. Расчетные параметры модернизированного котла.
Основные технические характеристики котлоагрегата приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
№ п/п |
Наименование |
Значение |
1. |
Паропроизводительность на основном топливе (смеси), т/час |
66 |
2. |
Давление перегретого пара (избыточное), кгс/см2 |
39 |
3. |
Температура перегретого пара, ºС |
440 |
4. |
Температура питательной воды, ºС |
104 |
5. |
Температура уходящих газов, ºС |
172-183 |
6. |
Объем дымовых газов за котлом, м3/с (Т=183º) |
66,0 |
7. |
Воздух на горение: |
|
Температура холодного первичного воздуха, ºС |
30 |
|
Температура первичного воздуха, ºС |
240 |
|
Расход первичного воздуха, м3/с (при t=30ºС) |
15,25 |
|
|
Давление первичного воздуха, кгс/м2 |
1330 |
Температура холодного вторичного воздуха, ºС |
30 |
|
Температура вторичного воздуха, ºС |
282 |
|
Расход вторичного воздуха, м3/с (при t=30ºС) |
14,9 |
|
Давление вторичного воздуха, кгс/м2 |
420 |
|
8. |
Полный расход топлива, т/ч |
32,4 |
9. |
КПД котла, % |
83,897 |
10. |
Запыленность газов: |
|
- расчетная запыленность газов после котла, г/нм3 |
3,0 |
|
- запыленность газов после электрофильтра (не более), мг/нм3 |
100 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.