Конденсационная выработка в 2003 г. увеличилась на 0,7%. Основная причина повышения - перевод ТГ ст. №7 с противодавления на работу с конденсационной догрузкой конденсатора и работа ТЭЦ в режиме с максимальной электрической нагрузкой в июле месяце.
Анализ причин низкой загрузки экономичного оборудования. В 2003 г. имело место повышение загрузки экономичного оборудования очереди 130 кгс/см2 (турбины типа Т-100, котлы ТП-81) и снижение загрузки низко экономичного оборудования очереди 90 кгс/см2 (турбины ПТ-22-90 и Т-24,5-90, котлы типа Т-170). Коэффициент использования установленной мощности турбин Т-100 в 2003 г. составил 47,3%, в 2002 г. – 43,2%.
Причины низкой загрузки экономичного оборудования очереди 130 кгс/см2:
- необходимость работы ТЭЦ на пониженных нагрузках по заданию ЦДС ОАО Новосибирскэнерго, в связи с чем турбины Т-100 выводились в резерв;
- снижение рабочей мощности из-за продолжительных ремонтов котла ст. №11, 12 и турбины ст. № 7,8;
- плановый ремонт оборудования III очереди в летнее время.
Возможности и принимаемые
меры по консервации
низкоэкономичного оборудования. Низкоэкономичное оборудование ТЭЦ – котлы
ЦКТИ-75, ст. №1, 2, 3 и водогрейные котлы 1В-6В – находятся в режиме длительной
консервации:
- котлы ЦКТИ-75 ст. №1, 2 – в течение всего года за исключением времени нахождения котлов в ремонте;
- котел ЦКТИ-75 ст. №3 – с августа по ноябрь;
- котлы водогрейные 1В, 2В, 4В, 5В, 6В – с февраля по декабрь;
- котел водогрейный 3В с февраля по ноябрь.
Для консервации используется инертный газ, азот из баллонов.
В 2003 г. расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электроэнергии снизился на 0,20% в основном из-за снижения удельного расхода электроэнергии на собственные нужды котельного цеха.
Несмотря на снижение доли сожженного газа на 3,7%, расход электроэнергии на собственные нужды котельного цеха снизился на 0,30% за счет:
- снижения удельного расхода электроэнергии на пылеприготовление на 0,06 кВт×ч/тнт из-за улучшения качества топлива: снижения влажности на 0,6%, зольности на 4,1%, повышения калорийности на 459 ккал/кг, оптимизации шаровой загрузки мельниц;
- снижения расхода электроэнергии на тягу и дутье на 0,40 кВт×ч/Гкал из-за снижения присосов воздуха в топки и газоходы котлов (замена ВЭ 2ст. котла №11).
Удельный расход электроэнергии на циркуляционные насосы увеличился в связи с увеличением конденсационной нагрузки турбин, включением дополнительных циркнасосов при работе турбин очереди 130 кгс/см2 с максимальной конденсационной нагрузкой в летние месяцы и переводом в 4 кв. 2003 г. ТГ-7 с противодавления на режим работы с конденсационной догрузкой.
Удельный расход электроэнергии на теплофикационную установку снизился на 0,67 кВт×ч/Гкал за счет значительного увеличения отпуска тепла с горячей водой (на 9,4%) при увеличении расхода электроэнергии на теплофикационную установку лишь на 2,7%.
Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепла снизился на 1,48 кВт×ч/Гкал за счет увеличения отпуска тепловой энергии, а также за счет перераспределения расхода электроэнергии на собственные нужды котлов между выработкой электроэнергии и отпуском тепла.
Таблица 2.10.1.
Выбросы в окружающую среду
№ п/п |
Контролируемый показатель |
Значения выбросов по годам (норм/факт) |
||
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
||
1 |
NOx |
5478,900 |
4569,954 |
5246,760 |
5432,442 |
5058,705 |
4743,865 |
||
2 |
COx |
741,400 |
398,222 |
473,732 |
460,096 |
388,518 |
400,317 |
||
3 |
SOx |
4311,900 |
3950,534 |
4755,354 |
3514,618 |
3046,46 |
3969,924 |
||
4 |
Зола |
6238,500 |
6557,152 |
7896,387 |
5732,927 |
6511,648 |
7841,296 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.