На турбине ст.№ 1 получены повышенный температурный напор конденсатора и ниже КПД цилиндра высокого давления. КПД ЦВД снижен из-за неполного открытия второго клапана. Это объясняется большой наработкой турбины ст.№ 1 после капитального ремонта (1998 г).
Инструментальные замеры и анализ работы энергетических котлов показал соответствие основных показателей (расходы электроэнергии, КПД) котлов ст.№ 2, 3 энергетическим характеристикам (табл.6.1).
На котле ст.№ 1 получены повышенные присосы воздуха в РВП, температура уходящих газов, и как следствие — снижение экономичности (удельные расходы электроэнергии, КПД) по сравнению с энергетическими характеристиками. Снижение экономичности котла ст.№ 1 вызвано большой наработкой и необходимостью капитального ремонта (планируется в 2002г.).
На всех котлах поддерживается оптимальный избыток воздуха в режимном сечении.
Инструментальные замеры и анализ работы водогрейных котлов выполнить не представлялось возможным из-за кратковременного их включения в работу.
Для повышения экономичности энергоблоков в период капитального ремонта блока ст.№ 1 (2002г.) необходимо выполнить:
· По турбине — наладку системы регулирования турбины, очистку конденсатора;
· По котлу — довести присосы воздуха по газовому тракту и в РВП до нормативных.
Основные характеристики работы энергетических котлов ТГМЕ‑206 в таблице 6.1 (приложения № 1).
Основные характеристики работы турбин Т-180/210-130 в таблице 6.2 (приложения № 2).
6.3 Анализ ведения водно-химического режима
Химводоочистка и очистные сооружения станции расположены в объединенном вспомогательном корпусе (ОВК). Проектом для восполнение потерь пара и конденсата на энергоблоках на Гомельской ТЭЦ-2 предусмотрены:
Установка химического обессоливания по схеме:
– известкование с коагуляцией;
– механическая фильтрация;
– двухступенчатое химобессоливание по методу "цепочек".
Количество "цепочек" - 3, производительность каждой - 170 т/ч.
Установка подпитки теплосети производительностью 833 т/ч по схеме:
– известкование с коагуляцией;
– механическая фильтрация;
– одноступенчатое натрий-катионирование.
В настоящее время в работе находятся 3 "цепочки" химобессоливания (одна в работе, одна в резерве, одна на регенерации) и установка подпитки теплосети проектной производительностью 833 т/ч.
Качество химобессоленной и химочищенной воды соответствует НТД.
К "узким" местам на ВПУ следует отнести:
– отсутствует резервный сатуратор V=630 м3;
– отсутствует бак сбора промывочных вод механических фильтров V=630 м3 (запитан под сатуратор);
– необходимо выполнить ремонт карты водной промывки и карты кислотной промывки.
Показатели работы ВПУ.
Установка по приготовлению подпиточной воды теплосети.
– годовая выработка - 1163375 т.;
– норма расхода воды на С.Н. - 12 %.
Установка химического обессоливания.
– годовая выработка - 270129 т;
– норма расхода воды на С.Н. - 15 %.
Фактический расход воды на собственные нужды химводоочистки - 11 %.
Годовой расход кислоты - 48,56 т.
Годовой расход щелочи - 32,37 т.
Годовой расход соли - 174,86т.
Удельные расходы:
– кислоты - 174,4 г/т при норме - 177,9 г/т (2000 г. – 184,8 г/т);
– щелочи - 114,9 г/т при норме - 160,9 г/т (2000 г. - 125,9 г/т);
– соли - 151,08 г/т при норме - 151,08 г/т (2000 г. - 160,9 г/т).
Количество загруженных ионообменных материалов за год:
– сульфоуголь СК-1 - 8 т;
– катионит С-100 - 36,2 м3
– анионит А – 400С - 11 м3;
– фильтроантрацит - 5,0 т.
– гидроантрацит - 4,4 м3;
Отклонения водно-химического режима.
Блок №2:
Январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь - увеличение солесодержания железа и меди в питательной воде.
Среднемесячные показатели:
Таблица № 6.3
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.