Эффективность изоляционных работ. Эффективные и высокоэффективные обработки, страница 9

С целью предполагаемых заколонных перетоков на скв.124 Ю-Сосновского месторождения проведены повторные работы в сентябре 1998г. по плану БелНИПИнефть по отсечению нижней части интервала перфорации  цементным мостом с предварительной установкой гидроэкрана путем закачки 26м3 раствора лигнопола. Ввиду низкой приемистости скважины гелеобразующий состав (лигнопола и хромпика) не был закачан. При установке цементного моста задавили в пласт 0,7м3 цементного раствора при давлении 190ат. Цементный мост разбурен на 16м ниже, проперфорировали в интервале 3640-3645м, провели СКВ в динамическом режиме. Скважина недоосвоена, с октября находится в контрольном фонде, на февраль 1999 года запланированы работы по интенсификации.

К основным возможным причинам неэффективности изоляционных работ следует отнести:

¨  отсутствие или наличие маломощных перемычек практически во всех скважинах (кроме скв.8 Дубровского и скв.114 Вишанского месторождений);

¨  неотсеченные интервалы перфорации обводнены в связи с обводнением по пласту и высокой промытостью зон, в которых находятся скважины (скв.116, 121, 13, 57 Вишанского, скв.123, 127 Тишковского, скв.42 Малодушинского, скв.42 Барсуковского, скв.202 Ю-Осташковичского, скв.22 Дубровского, скв.149 Березинского, скв.128 Ю-Сосновского, скв.138 Ю-Осташковичского месторождений);

¨  обводнение вскрытых новых интервалов (скв.8 Дубровского и скв.114 Вишанского месторождения);

¨  отсутствие закачки химреагентов (растворов лигнопола и хромпика), бентонитового раствора или других для установке гидроэкрана перед цементными заливками (скв.67 Осташковичского, скв.42 Барсуковского, скв.123 Тишковского, скв.149 Березинского, скв.82 Давыдовского, скв.116 Вишанского, скв.124 Ю-Сосновского, скв.202 Ю-Осташковичского, скв.26 Золотухинского, скв.57 Вишанского месторождения);

¨  нарушение технологического процесса изоляционных работ (скв.67 Осташковичского – освобождение прихваченных НКТ цементным раствором могло привести к нарушению цементного моста);

¨  отсутствие или малое расстояние (1-5м) от головы цементного моста до нижних дыр перфорации;

¨  при выполнении СКВ и СКО после цементных работ раствор соляной кислоты продавливался в пласт под высоким давлением, что вероятно, могло привести к приобщению обводненных интервалов (скв.123 Тишковское, скв.57, 114 Вишанское, скв.140 Ю-Сосновское месторождение);

¨   все цементные заливки проводились с задавкой в пласт цементного раствора. Объем цемента, задавленного в пласт, от 0,6 до 3,2м3.

Основные выводы.

1.  Выполнено 73 скважино-обработки.

2.  Успешность работ – 63%.

3.  Общая дополнительная добыча – 63 047 тонн нефти.

4.  Окупаемость работ на 01.01.1999г. – 51,9% (по чистой прибыли в ПО Белоруснефть).

5.  На подсолевых залежах проведена – 21 обработка, на межсолевых – 52 обработки.

6.  Успешность и технологическая эффективность работ на скважинах межсолевого комплекса выше, чем на скважинах подсолевого комплекса.

7.  Из обработок на скважинах подсолевого комплекса 3 эффективные, 4 низкоэффективные, 14 неэффективные.

8.  Эффективных обработок с дополнительной добычей более 500 тонн нефти – 21, общая дополнительная добыча по которым 58 588 тонн, в том числе высокоэффективных с дополнительной добычей более 2000 тонн - 9, с общей дополнительной добычей 46562тонны нефти. Низкоэффективных обработок с дополнительной добычей менее 500 тонн – 17, общая дополнительная добыча – 2 743 тонны нефти. Неэффективных обработок – 24.

9.  Все изоляционные работы (кроме двух скважин) проведены с установкой цементного моста.

10.  Все цементные заливки проводились с задавкой цементного раствора в пласт.

11.  Основные виды изоляционных работ:

¨  перевод на вышележащий интервал;

¨  отсечение обводнившихся интервалов;