С целью предполагаемых заколонных перетоков на скв.124 Ю-Сосновского месторождения проведены повторные работы в сентябре 1998г. по плану БелНИПИнефть по отсечению нижней части интервала перфорации цементным мостом с предварительной установкой гидроэкрана путем закачки 26м3 раствора лигнопола. Ввиду низкой приемистости скважины гелеобразующий состав (лигнопола и хромпика) не был закачан. При установке цементного моста задавили в пласт 0,7м3 цементного раствора при давлении 190ат. Цементный мост разбурен на 16м ниже, проперфорировали в интервале 3640-3645м, провели СКВ в динамическом режиме. Скважина недоосвоена, с октября находится в контрольном фонде, на февраль 1999 года запланированы работы по интенсификации.
К основным возможным причинам неэффективности изоляционных работ следует отнести:
¨ отсутствие или наличие маломощных перемычек практически во всех скважинах (кроме скв.8 Дубровского и скв.114 Вишанского месторождений);
¨ неотсеченные интервалы перфорации обводнены в связи с обводнением по пласту и высокой промытостью зон, в которых находятся скважины (скв.116, 121, 13, 57 Вишанского, скв.123, 127 Тишковского, скв.42 Малодушинского, скв.42 Барсуковского, скв.202 Ю-Осташковичского, скв.22 Дубровского, скв.149 Березинского, скв.128 Ю-Сосновского, скв.138 Ю-Осташковичского месторождений);
¨ обводнение вскрытых новых интервалов (скв.8 Дубровского и скв.114 Вишанского месторождения);
¨ отсутствие закачки химреагентов (растворов лигнопола и хромпика), бентонитового раствора или других для установке гидроэкрана перед цементными заливками (скв.67 Осташковичского, скв.42 Барсуковского, скв.123 Тишковского, скв.149 Березинского, скв.82 Давыдовского, скв.116 Вишанского, скв.124 Ю-Сосновского, скв.202 Ю-Осташковичского, скв.26 Золотухинского, скв.57 Вишанского месторождения);
¨ нарушение технологического процесса изоляционных работ (скв.67 Осташковичского – освобождение прихваченных НКТ цементным раствором могло привести к нарушению цементного моста);
¨ отсутствие или малое расстояние (1-5м) от головы цементного моста до нижних дыр перфорации;
¨ при выполнении СКВ и СКО после цементных работ раствор соляной кислоты продавливался в пласт под высоким давлением, что вероятно, могло привести к приобщению обводненных интервалов (скв.123 Тишковское, скв.57, 114 Вишанское, скв.140 Ю-Сосновское месторождение);
¨ все цементные заливки проводились с задавкой в пласт цементного раствора. Объем цемента, задавленного в пласт, от 0,6 до 3,2м3.
Основные выводы.
1. Выполнено 73 скважино-обработки.
2. Успешность работ – 63%.
3. Общая дополнительная добыча – 63 047 тонн нефти.
4. Окупаемость работ на 01.01.1999г. – 51,9% (по чистой прибыли в ПО Белоруснефть).
5. На подсолевых залежах проведена – 21 обработка, на межсолевых – 52 обработки.
6. Успешность и технологическая эффективность работ на скважинах межсолевого комплекса выше, чем на скважинах подсолевого комплекса.
7. Из обработок на скважинах подсолевого комплекса 3 эффективные, 4 низкоэффективные, 14 неэффективные.
8. Эффективных обработок с дополнительной добычей более 500 тонн нефти – 21, общая дополнительная добыча по которым 58 588 тонн, в том числе высокоэффективных с дополнительной добычей более 2000 тонн - 9, с общей дополнительной добычей 46562тонны нефти. Низкоэффективных обработок с дополнительной добычей менее 500 тонн – 17, общая дополнительная добыча – 2 743 тонны нефти. Неэффективных обработок – 24.
9. Все изоляционные работы (кроме двух скважин) проведены с установкой цементного моста.
10. Все цементные заливки проводились с задавкой цементного раствора в пласт.
11. Основные виды изоляционных работ:
¨ перевод на вышележащий интервал;
¨ отсечение обводнившихся интервалов;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.