Изоляционные работы в интервале перфорации проведены на скв.64 Осташковичского месторождения. На скв.64 изоляционные работы проведены в октябре 1998г. по следующей схеме: разбуривание ниже интервала перфорации на 14м, цементная заливка под давлением всего интервала перфорации и затем разбуривание до нижних дыр старого интервала с последующей СКВ. В процессе работ перед цементной заливкой в скважину был закачан индикатор. По результатам анализа на наличие индикатора устьевых проб жидкости, отобранных на скважине после изоляции, следует, что работы путем цементной заливки обводненного интервала не привели к полной изоляции обводненных интервалов. Скважина работает с обводненностью 99,5% в октябре-ноябре и 96% в декабре, с дебитом жидкости 73т/сут. Плотность воды после изоляционных работ не изменилась, что также свидетельствует о некачественной изоляции.
На скв.33 Дубровского месторождения в феврале 1998г. были проведены работы по переводу на вышележащий интервал. Пять месяцев после работ скважина давала безводную нефть с дебитом 50т/сут., в сентябре добываемая продукция скважины резко обводнилась, а в октябре обводненность достигла 99%. Геофизические исследования показали, что работает верхняя часть интервала перфорации. Повторные работы на скважине проведены в декабре 1998г. Закачка 26,8м3 бентонитового раствора, установка несколько раз цементного моста (закачано в пласт 10,8м3 цементного раствора) неэффективны. Голова цементного моста на гл.2971 м. Принимающий интервал согласно данным термометрии 2966- 2972 не отсечен. Данный интервал обводнен. В январе 1999г. проводился третий ремонт по переводу на вышележащий интервал. Работы эффективны.
Изоляции водопритока путем отсечения обводненных интервалов.
На скв.67 Осташковичского месторождения (08.01.98г.) проведены работы по отсечению нижней части открытого ствола. Институтом рекомендовалось отсечение до гл.2616м с последующим переходом на вышележащий интервал. Выполнены работы по отсечению до гл.2650м и ГПП в интервале 2617-2628м. Эффекта не получено. Вероятно, не изолирован нижний обводнившийся пропласток в интервале 2653-2655м. При установке цементного моста произошел прихват НКТ. Проведение работ по освобождению НКТ могло привести к нарушению цементного моста. В апреле 1998г. проведены работы по переводу на вышележащий интервал. Работы также не эффективны. В январе 1999г. проведены работы по возврату на предыдущий интервал с изоляцией до гл.2631м и перестрелом в интервале 2617-2628м.
На скв.22 Дубровского месторождения (09.03.98г.) перед установкой цементного моста закачали 25м3 бентонитового раствора. При цементной заливке закачали в пласт 0,6м3 цементного раствора при давлении 160ат. При СКВ раствор соляной кислоты продавили в пласт. Перемычка в разрезе интервала работ отсутствует. Неотсеченный интервал перфорации обводнен. Работы по переводу на вышележащий интервал, проведенные в мае 1998г., эффективны.
На скв.123 Тишковского месторождения (22.02.98г.) работы выполнены по плану и согласно рекомендациям БелНИПИнефть. Цементный мост установлен без гидроэкрана. В пласт задавлено 1м3 цементного раствора при давлении 170ат. При СКВ соляная кислота продавлена в пласт при начальном давлении 120ат. и конечном 0ат. Вероятные причины неэффективности: обводненность всего интервала перфорации. Объект работ низкоперспективный. После изоляции скважина эксплуатировалась в течение 278 суток со средним дебитом нефти 0,42т/сут. и обводненностью 97%.
Скв.127 Тишковского месторождения обводнилась в начале 1997г. В ноябре 1997г. провели без результативные работы по отсечению нижней части вскрытой части sm горизонта. В марте 1998г. проведены повторные изоляционные работы, включающие в себя комплекс мероприятий: разбуривание цементного моста до гл.3585м, установку цементного моста на весь интервал перфорации, перестрел прежнего интервала перфорации, СКВ в объеме 2м3 соляной кислоты (24%), кислоту через 16 часов продавили в пласт при конечном давлении 60ат. На четвертый месяц после проведенных мероприятий получен кратковременный эффект (в течение двух месяцев), дополнительно добыто 346 тонн нефти. С августа 1998г. скважина эксплуатировалась с дебитом жидкости 14,5т/сут. и обводненностью 98-99%. В декабре 1998г. проведены изоляционные работы по той же технологии, что и в марте. Эффекта не получено, что свидетельствует о полной обводненности интервала перфорации.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.