Эффективность изоляционных работ. Эффективные и высокоэффективные обработки, страница 8

В сентябре 1998г. сделали третью попытку изоляции водопритока. С целью ликвидации заколонных перетоков провели следующие мероприятия: разбурили до гл.3463м, выполнили перфорацию ПКС-80 (спецдыры) в интервале 3460-3462м, закачали 30м3 глинистой  пасты при конечном давлении 220ат, установили цементный мост, в пласт продавили 0,5м3 цементного раствора при давлении 190ат., разбурили цементный мост до гл.3450м, установили СКВ в динамическом режиме. Работы неэффективны как и предыдущие. Скважина эксплуатируется в том же режиме, с предельной обводненностью. Возможно, заколонный переток не ликвидирован. На февраль 1999г. запланированы работы по плану БелНИПИнефть с применением реагента «Лигнопол».

На скв.42 Малодушинского месторождения (31.03.98г.) работы проведены с отклонениями от плана, отсечение должно быть до гл. 3542. Фактически “голова“ цементного моста на 3,7 м ниже (3545,7м). Цементный мост устанавливался дважды, причем повторный под давлением. Поставлены три  СКВ. Две первые СКВ - пласт не принял кислоту. После них подняли НКТ (без 2 труб, затем их достали ловильным инструментом). Спустили ГПП. Третья СКВ - пласт поглотил кислоту.

Первая СКВ в объеме 2м3 соляной кислоты (24%). На реакции 12 часов. Продавка кислоты в затруб при давлении 200ат. (не принимает).

Вторая СКВ в объеме 3м3 соляной кислоты (24%) с ПАВ при давлении 200ат. с периодической подкачкой в течение 6 часов.

Третья СКВ в объеме 2м3  24% соляной кислоты при давлении 70ат., на реакции 12 часов. Задавка кислоты при давлении 0ат. Возможные причины неэффективности работ – обводнение пласта или приобщение нефтяной части коллектора с обводненной.

В скв.149 Березинского месторождения (13.04.98г.) интервал перфорации находится в нижней части межсолевых толщин. Обводнение по пласту со стороны нагнетательной скв.117. Соответствующие пласты в соседних скважинах не работают. Бентонитовый раствор перед цементными работами не закачивался. Объем цементного раствора, закачанного в пласт, 2,1м3. Работы выполнены по плану. Оставленный интервал перфорации обводнен. Отдел разработки БелНИПИнефть предлагал переход на вышележащий интервал. В июле 1998г. провели работы по переводу на вышележащий интервал. Работы эффективны.

Скв.140 Ю-Сосновского месторождения (02.08.98г.). В мае 1998 года проведен ремонт эксплуатационной колонны , термометрия ( принимают интервалы 3746 – 3789 м.,3794 –3829 м), эксплуатация  ЭЦН в течение полутора следующих месяцев с дебитом 5-6 т/сут при обводненности 92-94 % , затем полное обводнение. В августе проведены изоляционные работы по отсечению обводненных интервалов. С целью снижения приемистости скважины закачали 22м3 бентонитового раствора. Установили первый цементный мост под давлением, продавили в пласт 0,6м3 цементного раствора при давлении 100ат по НКТ и по затрубному пространству 1,8м3 цементного раствора. Мост не герметичен. Установили второй цементный мост, продавили 0,5м3 цементного раствора, разбурили до гл.3790м. При испытании на приемистость скважина не принимает, установили СКВ в объеме 3м3 24% соляной кислоты при давлении 50ат. Неэффективность работ обусловлена обводнением интервала перфорации. В ноябре 1998 года проведены повторные изоляционные работы по переходу на вышележащий интервал. Работы проведены по плану БелНИПИнефть. Несмотря на нарушения технологии работ ( глинистая паста была приготовлена за  трое суток да времени ее закачки в пласт , в результате чего раствор повешенной вязкости не смогли  в полном объеме закачать в пласт)  работы успешны.

На скв.124 Ю-Сосновского месторождения (07.06.98г.). В мае 1998 года проведен ремонт эксплуатационной колонны ,  проведены работы по отсечению низа интервала перфорации . Отсекли 97м, осталось 47м. Отсутствуют непроницаемые перемычки. Высота цементного моста 57м. Работы выполнены по плану и согласно рекомендациям БелНИПИнефть. Отсутствие гидроэкрана, малый объем цементного раствора (5,2м3 закачали, 1,7м3 вымыли) не позволили качественно отсечь обводнившуюся часть интервала.