В сентябре 1998г. сделали третью попытку изоляции водопритока. С целью ликвидации заколонных перетоков провели следующие мероприятия: разбурили до гл.3463м, выполнили перфорацию ПКС-80 (спецдыры) в интервале 3460-3462м, закачали 30м3 глинистой пасты при конечном давлении 220ат, установили цементный мост, в пласт продавили 0,5м3 цементного раствора при давлении 190ат., разбурили цементный мост до гл.3450м, установили СКВ в динамическом режиме. Работы неэффективны как и предыдущие. Скважина эксплуатируется в том же режиме, с предельной обводненностью. Возможно, заколонный переток не ликвидирован. На февраль 1999г. запланированы работы по плану БелНИПИнефть с применением реагента «Лигнопол».
Вторая СКВ в объеме 3м3 соляной кислоты (24%) с ПАВ при давлении 200ат. с периодической подкачкой в течение 6 часов.
Третья СКВ в объеме 2м3 24% соляной кислоты при давлении 70ат., на реакции 12 часов. Задавка кислоты при давлении 0ат. Возможные причины неэффективности работ – обводнение пласта или приобщение нефтяной части коллектора с обводненной.
В скв.149 Березинского месторождения (13.04.98г.) интервал перфорации находится в нижней части межсолевых толщин. Обводнение по пласту со стороны нагнетательной скв.117. Соответствующие пласты в соседних скважинах не работают. Бентонитовый раствор перед цементными работами не закачивался. Объем цементного раствора, закачанного в пласт, 2,1м3. Работы выполнены по плану. Оставленный интервал перфорации обводнен. Отдел разработки БелНИПИнефть предлагал переход на вышележащий интервал. В июле 1998г. провели работы по переводу на вышележащий интервал. Работы эффективны.
Скв.140 Ю-Сосновского месторождения (02.08.98г.). В мае 1998 года проведен ремонт эксплуатационной колонны , термометрия ( принимают интервалы 3746 – 3789 м.,3794 –3829 м), эксплуатация ЭЦН в течение полутора следующих месяцев с дебитом 5-6 т/сут при обводненности 92-94 % , затем полное обводнение. В августе проведены изоляционные работы по отсечению обводненных интервалов. С целью снижения приемистости скважины закачали 22м3 бентонитового раствора. Установили первый цементный мост под давлением, продавили в пласт 0,6м3 цементного раствора при давлении 100ат по НКТ и по затрубному пространству 1,8м3 цементного раствора. Мост не герметичен. Установили второй цементный мост, продавили 0,5м3 цементного раствора, разбурили до гл.3790м. При испытании на приемистость скважина не принимает, установили СКВ в объеме 3м3 24% соляной кислоты при давлении 50ат. Неэффективность работ обусловлена обводнением интервала перфорации. В ноябре 1998 года проведены повторные изоляционные работы по переходу на вышележащий интервал. Работы проведены по плану БелНИПИнефть. Несмотря на нарушения технологии работ ( глинистая паста была приготовлена за трое суток да времени ее закачки в пласт , в результате чего раствор повешенной вязкости не смогли в полном объеме закачать в пласт) работы успешны.
На скв.124 Ю-Сосновского месторождения (07.06.98г.). В мае 1998 года проведен ремонт эксплуатационной колонны , проведены работы по отсечению низа интервала перфорации . Отсекли 97м, осталось 47м. Отсутствуют непроницаемые перемычки. Высота цементного моста 57м. Работы выполнены по плану и согласно рекомендациям БелНИПИнефть. Отсутствие гидроэкрана, малый объем цементного раствора (5,2м3 закачали, 1,7м3 вымыли) не позволили качественно отсечь обводнившуюся часть интервала.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.