Строительство куста эксплуатационных скважин на сеноманские отложения на Заполярном ГКМ, страница 43

3.Необходимость "глушения" скважины после   ГРП.   После продавки проппанта в пласт, скважина оставляется на 24 часа  для  деструктуризации  геля.   На той  же  скважине №22410   остаточное   давление   через   сутки   после   ГРП составило 58 атм. При стравливании скважина начала работать все увеличивая напор. Когда замерили давление закрыв скважину, в трубном пространстве было 135атм. Но необходимость извлечения пакера и демонтажа ПВО, заставила провести глушение скважины, что привело к пробкообразованию в НКТ и увеличению работ по освоению. Понятно что это отразится на фильтрационных характеристиках трещины не в лучшую сторону.

Одним из решений данного вопроса видится следующая технология:

1.  Установка   пакера   над   интервалом   перфорации,   монтаж фонтанной арматура   и обвязки для вызова притока.

2.  Проведение   ГРП     с   применением   протектора  устьевой арматуры (он позволяет изолировать фонтанную арматуру от     воздействия     избыточных  устьевых    давлений, в филиале ТБГ   имеется протектор под 89-НКТ с рабочим давлением    105Мпа,   испытание   будут   проведены  летом т.к. привод у него гидравлический.)

3.  Запуск  скважины в отработку сразу после деструктуризации геля.

Правда данная технология применима только на скважинах где один интервал перфорации. Необходимо так же наличие новых НКТ -89мм марки стали «Е». В дальнейшей эксплуатации скважина становится зависимой от установки М-20.

Для интенсификации притока в скважинах с несколькими
перфорированными           интервалами, применима технология

направленного ГРП - скважине №21303.

Гидравлический разрыв пласта для интенсификации притока в разведочных скважинах (ачимовские отложения), имеет свои особенности. Первая проблема с чем нам пришлось столкнуться, это проблема установки пакера. Буровые растворы удельного веса - 1,70 и выше, при промежуточных промывках, выводят любой пакер из строя еще до его посадки из-за своей высокой абразивности. Поэтому все 5 операций ГРП ачимовских скважин были проведены по безпакерной схеме. Производился расчет допустимых давлений на эксплуатационную колонну, скважина полностью или частично (затрубное пространство) переводилась на тех. воду (соленую воду в зависимости от расчета), устанавливались критические давления при достижении которых процесс прекращался на любой стадии.

ГРП ачимовских скважин в основном необходим для преодоления загрязнения ПЗП возникшего в процессе строительства скважины.

Скважина № Р-742 Уренгойской площади. Пласт Ач-3-4 перфорирован в интервале 3625-3645м зарядами ПКТ-89 по 24 отв/п. метр на растворе плотностью 1,72г/см. куб. По заключению ГИС интервал характеризуется как газоконденсатонасыщенныи с Кпор-20,5%, Кнг-75,8%, Кпр-10,5мД, Нэф.-13,8м. Пластовое давление 621атм. До разрыва скважина работала на штуцере 10мм - Ртр-117атм, Рзатр-129атм и дебитом-198т.м.куб/сут смеси, температура устья +21 градус. После ГРП на 9мм штуцере, на устье ртр-291атм, Рзатр-281, Т+47градусов и дебит-285т.м.куб/сут смеси. Перед ГРП скважину перевели на соленый р-р уд. веса - 1,20г/см. куб, провели мини разрыв чтобы выяснить позволит ли скважина выйти на расчетный режим - 2м. куб/мин. Провели основной ГРП с закреплением трещины проппантом (6,5тн). Закрепленная трещина в 74м позволила увеличить дебит скважины почти в 2 раза.

Проведенные еще четыре ГРП ачимовских скважин, имели  свои сложности, т.к. окончание скважин было или незакрепленным фильтром или вообще оканчивались открытым стволом. Проведение ГРП в таких скважинах осложняется возможностью   множественных   разрывов          вместо запроектиро-ванного. Скважина № 1-11 До ГРП не работала (после бурения за 3-4 часа стравливалась до – 0атм и набирала 270атм в течении 4 суток). Проведенный ГРП позволил вывести скважину из простоя с дебитом 356 т.м.куб/сут смеси на 14мм штуцере. А на скважине № 1-12 где 170м открытого ствола продуктивный пласт Ач-3-4 мощностью -70м, получили в момент упаковки трещины второй разрыв в вышележащих породах и как следствие перекрытие проппантом продуктивного интервала. Требуется проведение дополнительных работ по очистке ствола скважины. Скважина № 1-21. Окончание 168мм фильтр -100м. До разрыва на 14мм штуцере давала всего 15т.м.куб/сут . проведенный ГРП с закачкой 14 тн проппанта так же показал второй разрыв на стадии упаковки трещины, но заработала скважина после разрыва самостоятельно и на 14мм штуцере дала дебит смеси 420т.м.куб/сут.