Пути исследования многообъемных штанговых глубинных насосов для замены установки электроцентробежных насосов, страница 9

           Приведены изоляционные работы и достреляны верхние интервалы нефтенасыщенных толщин в ряде скважин. В 1977 году темп обводненности снизился до 11,5 %. Однако проектный уровень добычи нефти в 1976 – 1977 годах не был достигнут, обводненность добываемой жидкости превысила проектную в два раза. В 1978 году среднегодовая обводненность продукции достигла 86 %, добыча нефти сократилась на 430 тыс.т.

            В феврале 1979 года на Осташковичском месторождении началось проведение мероприятий по снижению Рпл. путем уменьшения объемов закачки  в приконтурные скважины. Очаговое заводнение к этому времени было прекращено. В первом полугодии 1980 года обводненность добываемой жидкости составила 88,2 %, что на 1,6 % выше проектного значения.

            С начала 1981 года снижен объем закачки в приконтурные скважины, на 1393,3 тыс.м3 по сравнению с 1980 годом. Текущая компенсация отбора закачкой уменьшилась с 91,8 % в 1980 году до 75 % в 1981 году. Однако, несмотря на это, давление в залежи не снизилось и сохранилось на уровне 1980 года. В 1981 году из залежи было добыто 419,3 тыс.т. нефти, что соответствует проектному уровню, но при меньшем отборе жидкости на 300 тыс.м3. В 1982 году объем закачки составил 2201,4 тыс.м3, что на 745 тыс.м3 меньше чем в 1981 году. Давление в залежи продолжало оставаться на уровне 1981 года. В 1982 году из залежи добыто 396,3 тыс.т. нефти,что на 5 % выше проектной. Это достигнуто за счет уменьшения обводненности жидкости на 1,2 % от проектной. В скважинах 80, 81, 70, 105 уменьшение обводненности жидкости связано с проведением изоляционных работ. В 1983 году снижение объемов закачки воды в залежь и проведение изоляционных работ в скважинах положительно повлияло на состояние разработки. Обводненность добываемой жидкости снизилась и проектный уровень добычи нефти достигнут при меньшем объеме жидкости. В 1983 году добыча нефти на 9 тыс.т. выше проектной, при добыче жидкости на 812 тыс.т. меньше проектной.

            С целью снижения темпов обводнения скважин в 1984 году продолжено проведение эксперимента по изменению фильтрационных потоков, начатое в феврале 1979 года путем уменьшения объемов закачки воды в приконтурные скважины.

              Простаивающие из-за ограничения закачки нагнетательные скважины 31, 50, 58, 101, 20, 84 переведены в категорию контрольных. За год объем закачки составил 1926 тыс.м3, что на 27 тыс.м3 меньше, чем в 1983 году. Однако закачка на 226 тыс.м3 превышает нормы. Пластовое давление в задонской залежи – 30,6 МПа, что на 0,6 МПа меньше чем 1983 году. Снижение объемов закачки воды в залежь и проведение изоляционных работ позволило превысить проектную добычу нефти при добыче меньшего объема жидкости.

           В 1985 году планировалось продолжить эксперимент по изменению фильтрационных потоков. Однако , закачка воды в 1985 году составит 1700 тыс.м3, что превышает нормы на 550 тыс.м3. Добыча нефти по задонской залежи за 1985 год составит 232,9 тыс.т. Пластовое давление в залежи осталось на уровне 1984 года из-за превышения объемов закачки и составляет 31,1 МПа. Работы по ограничению водопритока проводились в скважинах 22, 68, 81, 148,  однако существенных изменений в работе скважин не наблюдается. 

             2.2.1 АНАЛИЗ  РАЗРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ С 1997 по 1999 ГОДА

В  настоящий момент залежь находится на IV стадии разработки. С целью более полного вовлечения  в разработку для достижения проектного коэффициента нефтеизвлечения было намечено доразбуривание  залежи.

За отчетный период на залежи пробурены скважины 255 и 256.

Скважина 255 заложена с целью эксплуатации межсолевых отложений и пробурена с использованием части ствола ликвидированной скв.144.

По данным  ГИС выделяют 2 пласта-коллектора в елецких отложениях , один из которых  нефтенасыщенный (hн=3.5м, Kп=6.3-9.1%,  Kн=72-82%), а второй водонасыщенный (hв=0.9м).