Пути исследования многообъемных штанговых глубинных насосов для замены установки электроцентробежных насосов, страница 8

            Уже в начальный период эксплуатации залежи выявилось практически полное отсутствие связи с водоносной зоной ,о чём свидетельствует начальное пластовое давление в законтурных скважинах. К концу пробной эксплуатации оно практически находилось на уровне начального пластового давления – 33,2 – 33,5 МПа.

             С апреля 1969 года начато разбуривание задонской залежи в соответствии с технологической схемой разработки и залежь вступила в промышленную эксплуатацию.

             Во всех вводимых в эксплуатацию и под нагнетание скважинах обязательно проводились соляно-кислотные обработки призабойной зоны, которые всегда имели положительный эффект.

              В связи с быстрым снижением Рпл. в залежи в марте 1969 года начата закачка воды в законтурную скважину – 23. С июня 1969 года под закачку воды в водоносную часть залежи использовалась добывающая скважина 13, но в связи с прорывом пресной воды в добывающую скважину 2 нагнетание воды в скважину 13 было в январе 1970 года прекращено и она возвращена в категорию добывающих.

              К середине 1973 года бурение и ввод под нагнетание запланированных скважин было закончено. С целью изучения условий закачки воды в чисто нефтяную часть залежи в конце 1972 года организовано очаговое заводнение в скважину 58, которая обводнилась на 80 %. Начальная приемистость нагнетательных скважин изменяется от 320 до 1160 м/сут и в среднем составила 760 м/сут.

                 К середине 1973 отбор жидкости  с начала разработки залежи был скомпенсирован закачкой воды  на 100%. Прекращение падения Рпл. в залежи и его стабилизации достигнуты в 1971г.Рпл в зоне отбора установилось на уровне 19,1 МПа и несмотря на увеличение объёмов закачиваемой воды практически сохранялось на этом уровне до конца 1973 года.

                Опытная закачка воды в очаговую скважину 58 положительно повлияла на работу окружающих добывающих скважин 36,60, 78,80.В них отмечен рост дебитов и Рпл ,но одновременно началось увеличение обводненности добываемой продукции.

                 Первой на залежи начала обводняться скважина 2 ,расположенная в центральной части залежи, в 1970 году. В 1971 году началось интенсивное обводнение добывающих скважин , за год пластовая вода появилась в продукции ещё 13 скважин (5,8,13,32,38,42,55,66,70,71,79,82 и 86).Анализ работы обводнившихся скважин указывает на отсутствие связи между обводнением скважин и расстоянием нижних отверстий перфорации до положения начального ВНК.

               Нарастание содержания воды в продукции большинства добывающих скважин происходит довольно медленно . Проведенные исследования показали ,что обводнение происходит послойно .Не исключено ,обводнение происходит и по заколонному пространству вследствие негерметичности цементного кольца за колонной ,а также за счёт подтягивания подошвенной воды в местах наличия “окон” сообщаемости  нефтяной и подстилающейся водяной части залежи.

               В 1973, 1974,1976 г под очаговое заводнение было освоено еще три обводнившиеся скважины ,расположенные в различных частях залежи. За весь период очагового заводнения (1972-1978год) в очаговые скважины было закачано 10 млн.м3 воды или 27% от всей закачки за этот период . Эффект от очагового заводнения проявился в повышении Рпл. с19 МПа до 29,6 МПа ,увеличении дебита скважин как по жидкости ,так и по нефти ( от 170 т/сут до 210 т/сут), в повышении добычи нефти из залежи с 2046 тыс. т. в 1972 до 3507 тыс .т. в 1975году. За счёт очагового заводнения добыто более 1 млн.т. нефти . В феврале 1979 г закачка воды в очаговые скважины прекращена , так как дальнейшее повышение Рпл. нецелесообразно.

             Максимальный уровень добычи был достигнут в 1975 году на 6 году промышленной разработки. Интенсивное обводнение добывающих скважин началось во втором полугодии 1975 г. В 1976 году разработка залежи характеризовалась значительным снижением добычи нефти ,вызванным резким обводнением высокодебитных скважин. Годовой темп обводнения в целом по залежи в 1975 г составил 19,9%, а в 1976 г –32,9%. В течение 1976-1977 годов проведены мероприятия по уменьшению темпа обводнения: прекращена закачка воды в очаговую скважину 58, освоена под закачку обводнившаяся скважина 31 – для изменения направления фильтрационных потоков.