( до 12.1990 года ) скважина дала 21839 тонн нефти. Позже в продукции появи-
лась вода. С 10.1991 года из-за обводнения скважину перевели в контрольный
фонд. За весь период эксплуатации она добыла 22551 тонн нефти.
В 02.1983 году закончена и передана НГДУ под нагнетание скважина №74.
Посколько она пробурена в приконтурной зоне, то ее ввели в эксплуатацию
( 06.1983 г. ). Однако, на третий месяц работы обводненность продукции достигла 99 % и скважину перевели под нагнетание. Она добыла 51 т нефти.
04.1984 г. в работу введена фонтанным способом скважина №76 с началь-ным дебитом 10 т/сут. В работе скважина находилась до 10.1991 и за весь период
эксплуатации добыла 4984 т безводной нефти. В контрольный фонд переведена из-за снижения пластового давления ниже давления насыщения.
Скважина 77 введена в работу фонтаном 10.84 года со среднесуточным де-
битом 6 т/сут. В общей сложности до перевода в контрольный фонд (10.1991 г. )
она добыла 2873 т безводной нефти. Добыча нефти велась фонтанным способом
на 4 мм штуцере. Дебит менялся от 0,6 до 6 тонн в сутки. В контрольные переве-
дена из-за снижения пластового давления ниже давления насыщения.
06.1987 года пущена в работу фонтанным способом скважина №78 со сред-несуточным дебитом 28 т/сут на 3 мм штуцере. В эксплуатации она находилась по 10.1991 года. За это время скважина добыла 22600 тонн нефти, в том числе за безводный период 21772 тонн. Среднесуточный дебит находился в пределах 0,5 – 40,9 тонн нефти. Скважину перевели в контрольные из-за обводнения.
В общей сложности за весь период разработки ( с 1972 года ) семилукская залежь эксплуатировалась 5-тью скважинами. При этом в эксплуатации одновре-менно находилось до 4-х скважин. Все скважины работали фонтаном.
С 02.1973 по 12.1975 год залежь не разрабатывалась в связи с переводом скважины 18 на воронежский горизонт и отсутствием других добывающих сква-жин.
Как отмечалось выше, для поддержания пластового давления в 1983 году была пробурена скважин №74. Закачку воды в скважину начали 01.1984 года с приемистостью 583 м3/сут и на 01.01.1985 год компенсация отбора закачкой дос-тигла 67 %. Несмотря на это в зоне отбора давление продолжало падать. В связи со снижением пластового давления до давления насыщения, с 02.1985 года добы-чу из семилукской залежи приостановили.
Вместе с тем, закачка воды в скважину №74 продолжалась. Несмотря на то, что на 01.11.1985 года компенсация отбора закачкой достигла 146 %, пластовое давление оставалось на уровне 22-23 МПа. Поэтому, в дополнение к принятым проектным решением, пробурили нагнетательную скважину №80 и 10.1986 года ввели под нагнетание с приемистостью 300 м3/сут.
06.1987 года добывающие скважины 75,76,77,78 были пущены в работу. При этом оказалось, что закачка воды в скважину №74 влияет лишь на скважину №77.
Влияния нагнетания воды в скважину №80 на изменение пластового давле-ния в залежи не отмечено.
Возобновление работы добывающих скважин снова повлекло за собой быс-трое снижение пластового давления.
С 01.-1.1989 года добывающие скважины 75,76,77 переведены на периодический режим работы, а с 10.1991 года разработка семилукской залежи приостановлена из-за снижения в ней пластового давления ниже давления насы-щения.
Для возобновления разработки семилукской залежи в ее восточной части
( район скважин 76,77 ) необходимо организовать закачку с целью ППД.
На 01.01.1994 год накопленная добыча нефти по семилукскому горизонту равна 77,1 тысяч тонн. Текущий КИН 0,11 при утвержденном 0,48.
Анализ результатов разработки семилукской залежи показывает, что ранее утвержденный коэффициент нефтеизвлечения необходимо пересмотреть.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.