Анализ разработки Воронежской залежи Речицкого месторождения

Страницы работы

Содержание работы

2.АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ЗАЛЕЖИ РЕЧИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Добыча нефти из воронежской залежи Речицкого месторождения начата в ноябре 1966 г.

В зависимости от особенностей разработки весь период эксплуатации залежи (1966-1997 г.) делится на четыре этапа.

Первый из них продолжался четыре года - с1966 г. по1970 г. включительно. В это время залежь разрабатывалась на естественном режиме - вначале скв. 14 , а после ее остановки - скв. 89.

Первооткрывательница залежи скв. 14 введена в работу 24.11.1966 г. фонтаном с дебитом 100 т/сут. на 12 мм штуцере, при начальном пластовом давлении 28.7 МПа (H = -2732 м). Работала открытым забоем и в сентябре 1967 г была остановлена из-за неудовлетворительного технического состояния. За одиннадцать месяцев она добыла 19522 т нефти. Пластовое давление снизилось на 9.7 МПа - с 28.7 МПа до 19 МПа (09.1967 г.) Отбор на 1 МПа падения пластового давления равен 2 тыс.т. (рис. 2.3). В сентябре 1970 г. скв. 14 освоили под нагнетание.

С октября 1967г по апрель 1969 г. залежь не разрабатывалась.

В мае 1969 г. в юго-западной части залежи на расстоянии 10 км от скв. 14 пущена в работу фонтаном скв. 89 с начальным дебитом 72 т/сут,. на 8 мм штуцере при давлении 23.9 МПа.

В феврале 1970 г. ее дебит снизился до 29.1 т/сут и в марте скважину перевели на механизированный способ добычи (ШГН). В результате дебит увеличился до 72.1 т/сут. и в среднем за 1970 г. составил 38.02 т/сут.

К началу второго этапа (01.01.1971 г.) скв. 89 добыла 20882 т безводной нефти.

Таким образом, до 1971 г. воронежская залежь разрабатывалась на естественном режиме двумя скважинами - вначале скв. 14, а после ее остановки скв. 89. Накопленная добыча составила 40404 т безводной нефти.

Пластовое давление за это время снизилось на 3.8 МПа (Рпл=24.9 Мпа). Отбор на 1 МПа падения давления равен 10.6 тыс.т. Число дней эксплуатации скважин 759. Средний дебит нефти на одну скважину 53.2 т/сут. Что касается 1998 м3 воды, полученной скв. 14 в 1969-70 гг., то это может быть, связано с заколонным перетоком из выше залегающих горизонтов, поскольку продукция обводнилась сразу на 99.81% после двукратной СКО. До этого скважина давала безводную нефть. Семилукский горизонт данной скважиной не вскрыт.

Второй период разработки воронежской залежи продолжался пять лет - с 1971 г. по 1975 г..

В это время восточная часть залежи разрабатывалась с поддержанием пластового давления посредством закачки воды в скв. 14. Нагнетание воды в залежь продолжалось с сентября 1970 г. по январь 1974 г. Всего в скважину закачали 103.4 тыс.м3 воды. Воздействие закачки на добычу нефти на восточном участке фиксируется по 1975 г. включительно (рис.2.1).

На восточном участке залежи, ограниченном с запада пределами зоны дренажа скв. 51, в 1971 г. введены в работу механизированным способом (ШГН, ЭЦН) скважины 50 (06.1971 г.) и 53 (07.1971 г.) с начальным дебитом 106 т/сут. и 91 т/сут. безводной нефти соответственно. В дополнение к названным, в 1974 г. была пущена в работу фонтаном скв. 51 (04.1974 г.) с начальным дебитом 254 т/сут. безводной нефти. Вода в продукции скв. 50 появилась 07.1971 г. и после добычи 146 м3 исчезла. Скважина стала давать безводную продукцию. Скважина 51 в рассматриваемый период давала безводную нефть. В продукции скв. 53 вода появилась в марте 1972 г. и в 1975 г. обводненность стала равной 49.89%. Средние дебиты нефти названных скважин за 1975 г. соответственно равны 0.21 т/сут., 51.5 т/сут. и 6.35 т/сут..

На 01.01.1976 г скв. 50 добыла 8094 т нефти и 146 т воды, скв. 53 - 84739 т нефти и 34072 м3 воды и скв. 51 - 43810 т нефти. Всего за период добычи под воздействием закачки на восточном участке залежи добыто 136643 т нефти и 34072 м3 воды.

Для ППД закачано 103.4 тыс. м3 воды. Текущая компенсация набора закачкой на этом участке равна 44%. Основным источником добываемой скважинами воды, явилось нагнетание ее в залежь для ППД.

Похожие материалы

Информация о работе