Производственно-техническая и экономическая деятельность Новосибирской ТЭЦ-2, страница 6

На 2006 год запланированы следующие мероприятия:

1.Очистка трубной системы ОБ, ПБ и ПСГ. Экономический эффект 0,2г/кВтч и 0,1кг/Гкал,

208 тут.

2.Снижение удельного расхода тепла брутто на турбину ст.№9. Экономический эффект 0,4г/кВтч и 0,25 кг/Гкал, 368 тут.

3.Вввод в эксплуатацию РУ 13/1,2. Экономический эффект 0,2г/кВтч и 0,1кг/Гкал,

237 тут.

2.13. Анализ причин отклонения удельных расходов топлива.

Фактический удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию выше нормативного на 0,8 г/кВтч. Перерасход топлива против нормативного по этому показателю составил 729 тут.

Фактический удельный расход условного топлива на отпущенное тепло ниже нормативного на 0,3 кг/Гкал. Экономия топлива против нормативного по этому показателю составила 763 тут.

Перерасход топлива по составляющим за счет отклонения от нормативных  величин приведен в таблице в тут:

  Наименование величины

  90ата

 130ата

поТЭЦ

  2005г.

  2004г.

Давление пара перед турбинами

-13

-132

-145

-171

Температура пара перед турбинами

-16

-8

-24

57

Температура уходящих газов

-45

-593

-638

-535

 Избыток воздуха за котлами

600

5990

6590

4284

 Расход эл.энергии на СН котлов

-  на пылеприготовление

-  на питательные насосы

-  на тягу и дутье

55

97

95

50

229

203

105

326

298

386

390

411

Расход эл.энергии на СН турбин

-28

121

93

-123

Неплановые пуски:              - котлов

                                               - турбин

40

10

550

38

590

48

670

50

 Температура питательной воды за ПВД

-

327

327

57

Понижен. Вакуум в конденсаторе

112

603

715

1206

   Итого:

907

7378

8285

6682

            В эксплуатации не выдерживаются следующие нормируемые показатели:

1.Расход э/э на питательные насосы.

В  связи с увеличением числа переключений  насосов  по причинам частых остановов ПЭНов в ремонт из-за дефектов как по арматуре на питательных трубопроводах, так и самих насосов.

2.Избыток воздуха за котлами.

Из-за повышенных присосов  воздуха в топки, пылесистемы и газоходы котлов вследствие неудовлетворительного состояния изоляции и обмуровки.

3.Расход э/э на тягу и дутье – по причине, указанных в п.2.

4.Расход э/э на пылеприготовление.

Из-за увеличенных присосов в пылесистемы (44% при норме 15%) котлов, недостаточных объемов ремонта и несвоевременной загрузки мельниц.

5.Неплановые пуски котлов.

Из-за повреждений поверхностей нагрева. Количество неплановых пусков –13 против 17 в 2004г.

7.Неплановые пуски турбин: 6 пусков (на уровне прошлого года).

8.Пониженный вакуум в конденсаторах турбин.

Из-за повышенных присосов воздуха в режимах с минимальной нагрузкой.

9.Температура питательной воды за ПВД турбин 130ата в режимах с максимальным отпуском тепла из-за вынужденных остановов, связанных с дефектами ПВД.

Общий перерасход топлива за счет отклонения показателей от нормативных величин по отдельным составляющим (7155тут) не превышает установленного резерва тепловой экономичности на 2005 год по утвержденным нормативным материалам (форма 2 – 8062тут).

По сравнению с 2004 годом перерасходы топлива увеличились:

-  по избытку воздуха за котлами;

-  по расходу ээ на СН турбинного цеха;

-  по температуре питательной воды за ПВДтурбин.

Снижение перерасходов по вакууму на турбинах 130ата объясняется очисткой трубной системы конденсаторов установкой высокого давления. Снижение перерасходов по собственным нуждам котлов на пылеприготовление и начальным параметрам свежего пара объясняется повышением качества ведения режима эксплуатационным персоналом.