Результаты применения технологии АРС и П на месторождениях
ТПП «Когалымнефтегаз» в 2000 году.
В 2000 году «Программой внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов» ТПП «Когалымнефтегаз» предусматривалось проведение по технологии АРСиП 60 скв/операций и ожидалась дополнительная добыча 55 тыс тонн.
Программой работ предусматривалось промышленное проведение работ на 40 скважинах месторождения «Ватьеганское» НГДУ «Ватьеганнефть» (ожидаемая дополнительная добыча нефти – 40 тыс тонн), и проведение опытно-промышленных работ на 10 скважинах месторождения «Повховское» НГДУ «Ватьеганнефть» (ожидаемая дополнительная добыча нефти – 7 тыс тонн) и 10 скважинах месторождения «Кустовое» НГДУ «Дружбанефть» (ожидаемая дополнительная добыча нефти – 8 тыс тонн).
Выполнение составило 53 скв/операции, дополнительная добыча 35,6 тыс. тонн, при удельной эффективности 673 тонны на скважино-обработку.
Проведение работ в НГДУ «Ватьеганнефть».
Сразу следует отметить, что проведение работ по технологии АРСиП на месторождении Повховское, после анализа состояния разработки месторождения, и оценки технического состояния фонда скважин, было признано нецелесообразным. В первую очередь это было связано с проведением на большом количестве скважин месторождения гидроразрыва пласта и невозможностью выбора участка под опытно-промышленные работы, где была бы возможна адекватная оценка применения технологии. Поэтому было принято решение о перераспределении объемов работ на другие месторождения, и проведении опытно-промышленных работ на месторождениях Южно-Ягунское и Тевлинно-Русскинское.
По месторождению Ватьеганское фактическое выполнение составило 38 скв/обр и дополнительная добыча составила 32 тыс тонн. Невыполнение программы работ обусловлено, прежде всего, погодными условиями в январе-феврале месяце и неготовностью отдельных скважин к обработке в первой половине года. На диаграмме 1 видно, что невыполнение программы работ за первое полугодие составило 50% (11 из 22) от запланированных объемов, но во второй половине года, по мере подготовки скважин к обработкам, производственная программа практически полностью была выполнена (невыполнение по НГДУ "Ватьеганнефть" составило 2 скв/операции). Однако невыполнение скважино-операций в первой половине года не позволило выполнить план по дополнительной добыче нефти. На диаграмме 2 видно, что если в начале года за счет переходящего эффекта скважино-обработок 1999 года практически удавалось придерживаться плановых цифр, то в середине года, по причине невыполнения производственной программы, уровень дополнительной добычи нефти резко сократился. Ситуация изменилась только к августу месяцу, когда появилась возможность произвести первые расчеты дополнительной добычи по скважинам обработанным в 2001 году, и в последующие месяцы объем дополнительной добычи был даже несколько выше планового. Таким образом, из-за большого количества обработок проведенных в конце года, большая часть дополнительной добычи будет подсчитана уже в 2001 году, так как при расчетах технологической эффективности используется программа EOR-Analist, принятая в ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь (разработанная в соответствии с действующим РД 1994 г.), по которой первые расчеты возможно проводить только через 3 месяца после применения МУН, и почти по трети скважин расчеты дополнительной добычи еще не проводились.
В целом за год удельная эффективность от применения технологии АРСиП на месторождении Ватьеганское составила 0,841 тыс. тонн на скважино-обработку, причем:
¨ По пласту АВ 1-2 проведены 18 скв/опер при удельной эффективности 1,154 тыс тонны на скважино-обработку; продолжительность эффекта до 6-8 месяцев;
¨ По пласту АВ 8 - 8 скв/опер, удельная эффективность 0,576 тонн, продолжительность эффекта до 6 месяцев
¨ По пласту БВ 1 - 12 скв/опер, удельная эффективность 0,549 тонн, продолжительность эффекта до 5 месяцев
Проведение работ в НГДУ «Дружбанефть».
В НГДУ "Дружбанефть" программой работ были предусмотрены опытно-промышленные работы в количестве 10 скв/операций на 5 скважинах месторождения "Кустовое".
Следует отметить, что опытно-промышленные работы были начаты в 1999 году, когда на пласте 1БС11 были обработаны 8 скважин. Несмотря на рост добычи нефти по пласту с 5,5 до 6,5-7 тыс тонн в месяц, расчет технологической эффективности по кривым вытеснения однозначную оценку проведенным работам 1999 года не дал. Это связано в первую очередь с большим количеством геолого-технических мероприятий, проведенных на скважинах пласта 1БС11, и несовершенством методики оценки технологической эффективности применения МУН с учетом проведенных ГТМ.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.