Разведочная скважина № 925 площади Заглы кон­торы бурения НПУ "Сиазаньнефть" объединения "Азнефть"

Страницы работы

Содержание работы

Пример № 2. Разведочная скважина № 925 площади Заглы кон­торы бурения НПУ "Сиазаньнефть" объединения "Азнефть" была зало­жена с целью оконтуривания залежей нефти и газа в коунских и ниж-не-майкопских отло:«ениях.

На скважине была смонтирована буровая установка Уралмаш-4Э с буровой вышкой Ш-41.

Бурение скважины начато 21 февраля 1Э71 г., ее конструк­тивные размеры приведены в табл.2.

Бурение осуществлялось на необработанном глинистом растворе с удельным весом Т =1,34 Г/см3 и вязкостью 70 сек.

На устье скважины после спуска и цементирования кондуктора не было установлено противовыбросовое оборудование.

19 марта 1971 г. во время подъема инструмента при забое 914 м начался перелив бурового раствора через бурильные трубы.

Прекратив подъем, навернули ведущую трубу, после чего присту­пили к промывке скважины одним насосом У8-4.

Рис.1. Устье скважины № 453-Кюровдаг после растаскивания бурового оборудования и туше­ния пожара:

I - обратный клапан; 2 - 140-миллиметровая бурильная труба; 3 - желоб; 4 - сливная воронка; 5 - превентор; 6 -крестовина; 7 - задвижка; 8 - колонный фла­нец; 9 - 377-миллиметровая об­садная колонна

По истечении 30 мин после начала промывки количество выходя­щей из скважины жидкости резко увеличилось, и скважина начала фон­танировать нефтью и газом. Высота струи была на 10 м выше ротора.

Несмотря на закачивание в скважину 8 м3 утяжеленного глинис­того раствора удельного весаУ= 1.6 Г/см3, предотвратить выброс не удалось.

•Было заготовлено 30 м глинистого раствора с удельным весом 1,8 Г/см и после закачивания его в скважину нефтегазопроявление прекратилось.

Учитывая, что вышеуказанного объема глинистого раствора ока­залось недостаточно для заполне;шя скважины (.обт-.ем сквашны состав­лял 56 м3), а глины и утяжелителя на скважине не было, в 19 ч бу­ровая была обесточена и все работы были прекращены.

20 марта в 0 ч 30 мин сквагкиыа начала фонтанировать по зат-рубногду пространству нефтью и газом, выбрасывая куски породы. Струя фонтана достигала 50-60 м.

3 6 ч 45 мин фонтан загорелся, видимо, вследствие образова­ния искры выбрасываемым галечником.

Порвав напорный буровой рукав, скважина начала фонтанировать через горловину вертлюга с дебитом 100 т нефти и 5 тыс.м3 газа в сутки.

Причинами открытого фонтана явились:

несоблюдение проектной конструкции скважины;

отсутствие на скважине положенного запаса глинистого рас -твора,а так же глины, утяжелителя и хиыреагеатов;

отсутствие превенторной установки на устье;

недостаточная оперативность со стороны руководства предприя­тия по принятию мер для ликвидации начавшегося перелива глинистого раствора.

Для ликвидации пожара и открытого фонтана был создан штаб, который после осмотра устья скважины составил план работы, предус­матривающий растаскиваете оборудования с устья, тушение пожара и герметизацию устья скважины.

Работы по растаскиванию и тушению пожара были завершены 22 марта 1971 г. в 18 ч. Скважина продолжала фонтанировать по трубам через горловину вертлюга (рис.2) с дебитом 100 т нефти и 5 тыс.м3 газа в сутки. Затрубное пространство было "завалено".

г"ис.2. Устье фонтанирующей скважины и 925-Заглы после растаскива-ния оборудования *и тушения пожара Ч, 1-горловина вертлюга; 2-штуцер напорного рукава; 3-вертлюг; 4-ротор;

5-зажимы ведущей трубы

Согласно плану работ по герметизации устья скважины опреде­лили и оградили загазованною зону, смонтировали вокруг устья на уровне вертлюга деревянную площадку, заменили прокладку и болты на горловине вертлюга и ликвидировали пропуски нефти и газа между вертлюгом и горловиной.

Сняли с горловины вертлюга штуцерный патрубок обгоревшего напорного рукава. При наведении на горловину вертлюга с помощью одного болта катушки с задвижкой, последняя при развороте упиралась корпусом в вертлюг. Поэтому сняли с вертлюга горловину и с помощью одного болта навели и закрепили на вертлюге тройник с центральной задвижкой. В дальнейшем на боковой отвод тройника установили вторую задвижку. При открытой центральной задвижке .присоединили выкидную линию к боковой задвижке (рис.3)._______________________

Ркс.З. Устье скважины № Э25-Заглы после оборудования запорной арматурой: I - манометр; 2 - центральная за­движка; 3 - тройник; 4 - выкидная линия; 5 - вертлюг; 6 - ротор___________

Закрыли .центральную задвижку и нап­равили выходящую из скважины нефть в ем­кость .

Устье скважины при герметизации не­прерывно орошалось двумя стволами. 23 мар­та в 15 ч работы по ликвидации фонтана были закончены. Фонтан был ликвидирован оперативной группой Азербайджанского вое­низированного отряда,

В настоящее время скважина эксплуа­тируется с суточным дебитом 70-100 т неф

Похожие материалы

Информация о работе