возможное наличие в яеобсаженной части ствола скважины пласта с аномально высоким давлением;
расхаживание инструмента при начавшемся движении раствора; из скважины, вместо немедленного принятия мер по герметизации устья;
неподготовленность устья скважины к установке нефтяной ванны: на бурильные трубы не был навернут обратный клапан;
колонна бурильных труб к моменту здкрытия превентора находилась на клиньях.
В ликвидации фонтана приняла участие оперативная группа Туркменского военизированного отряда.
Для руководства работами по ликвидации фонтана был создан штаб. Штабом был составлен план работы.
После осмотра устья скважины было установлено, что верхний конец бурильной трубы находится на 3,1 м выше надпревентерной катушки и на 1,5 м выше стола ротора, а также имеется пропуск газа между превентором и надпревентерной катушкой и через плашки превентора.
Перед началом работы была определена и ограждена загазованная зона.
Оперативной группой военизированной службы при ликвидации фонтана была проделана следующая работа: переоснастили талевую систему на барабан трактора-подъемника, выбросили ведущую- трубу с вертлюгом, демонтировали и вытащили ключ АКБ-3, ротор, отсоединили и выбросили надпревекторную катушку.
Попытка герметизировать затрубное пространство закрытием превентора не удалось - были пропуски в плашках.
После этого установили и закрепили на 219-миллиметровой колонне 9 (рис.11) крестовину II, превенторы 8 (ППБ-Э07х320) с плашками под 140-миллиметровые трубы, превенторную катушку 7, крестовину 10 и превентор 3 с глухими плашками ППБ 307x320. Затем закрыли превентор. Скважина стала работать через трубы газом, а по за-трубному пространству горячей водой.
Далее навели и закрепили на установленную арматуру катушку 6, перевернутый превентор 5 ППБ 307x320, крестовину 4, превентор 3 с глухими плашками ППБ 307x320, переводную катушку 2, центральную 203-миллиметровую задвижку I на 320 кГ/cwr, на крестовине смонтировали две 102-миллиметровые выкидные линии. При закрытии превентора с глухими плашками последние были выбиты струей газа.
Затем закрыли 203-миллиметровую задвижку и направили продукцию скважины по двум выкидным линиям. Давление в трубах и затрубном пространстве составило 30 кГ/см2. Во время глушения скважины закачанный в трубы через верхнюю крестовину раствор был выброшен из затрубного пространства, что указывало на порыв верхней трубы, поэтому сняли с устья 203-миллиметровую задвижку I, катушку 2, превентор с глухими плашками 3, крестовину 4, перевернутый превентор 5 и катушку 6. Затем установили элеватор под замок верхней трубы. Для страховки трубы установили хомут и закрепили его канатом к трактору. При натяжении инструмента до 30 т произошел обрыв по телу трубы против плашек неработоспособного превентора. Сняли с устья первоначально установленные превенторы 8. Верхний конец оборванной трубы находился на 0,7 м выше крестовины.
Далее установили на устье превентор и закрыли его. Скважина из затрубного пространства работала по выкидной линии водой без газа при давлении 5 кГ/см2. Попытка ликвидировать затрубное проявление путем закачивания раствора с удельным весом 1,60 Г/см3 не увенчалась успехом. Это, очевидно, вызывалось тем, что при закачи-вании холодного раствора происходило укорачивание нагретой выходящим газом трубы, которое приводило к срыву плашек и разгерметизации затрубного пространства.
Давление при закачивании бурового раствора не превышало 25 кГ/см*\ В связи с этим сняли с устья превентор с крестовиной и превенторную катушку, захватили инструмент клиновым элеватором, подтянули на 2 м выше колонного фланца и подвесили на клиньях в колонне.
Установили и закрепили на колонный фланец арматуру (рис.12). Закачали в затрубное пространство 30 м3 раствора с удельным весом 1,60-1,70 Г/см3. Давление упало до нуля. При закачивании раствора в трубы давление поднялось до 300 кГ/сиг, затем после прокачивания 40 м3 раствора давление в трубах упало до нуля, но при этом в зат-рубном пространстве оно поднялось до 40 кГ/сиг. Закачав в
затрубное пространство 26 м3 раствора, создали противодавление,
равное пластовому.
6 июля 1971 г. в II ч открытый газоводяной фонтан был ликвидирован.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.