Продукт |
Массовая доля |
Техноло-гический выход |
Прирост |
Удельная поверхность, см2/г |
||
твердого |
класса минус 44 мкм |
Feобщ / SiO2 |
||||
Питание флотации |
35,5 |
93,6 |
67,0/6,48 |
100,0 |
1661 |
|
Камерный основной флотации |
36,9 |
94,5 |
69,3/3,48 |
77,0 |
2,3 |
1559 |
Пенный основной флотации |
27,7 |
90,4 |
59,3 |
23,0 |
2104 |
|
Камерный перечистной флотации |
38,9 |
94,2 |
69,7/2,99 |
68,9 |
0,4 |
1454 |
Пенный перечистной |
25,6 |
96,7 |
65,9 |
8,1 |
2291 |
|
Расчетное питание контрольной |
20,4 |
92,4 |
61,0 |
31,1 |
2170 |
|
Камерный контрольной |
17,8 |
93,3 |
64,8 |
22,6 |
3,8 |
2353 |
Пенный контрольной |
33,6 |
90,3 |
50,9 |
8,5 |
1942 |
Анализ результатов приведенных в таблице 2 показывает, что прирост по операциям составил:
- основная флотация – 2,3%;
- перечистная флотация – 0,4%.
Массовая доля общего железа и оксида кремния (IV) в камерном продукте перечистной флотации составила 69,7 и 2,99 % соответственно, общего железа в камерном продукте контрольной флотации (промпродукте) – 64,8%, общего железа в пенном продукте контрольной флотации – 50,9%.Удельная поверхность произведенного флотационного концентрата – 1454 см2/г.
Качественно-количественная и водно-шламовая схема, рассчитанная по результатам опробования, представлена на рисунке 1. Производительность по твердому флотационного модуля №1 составила 200 т/ч.
Технологические параметры работы модуля №1 представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Технологические параметры работы модуля №1 во время опробования
Параметр |
Основная |
Перечистная |
Контрольная |
Расход воды, м3/час |
20 |
0 |
75 |
Расход воздуха, м3/час |
520 |
260 |
400 |
Высота пены, % |
70 |
70 |
50 |
Производительность, т/час |
200 |
157,2 |
67,6 |
Значение рН |
9,6 |
Расход флотационных реагентов составил: амин РА-14 фирмы «ТОМАН» – 100г/т, щелочной крахмал – 450г/т.
Значение показателя рН пульпы поддерживалось 9,6. Расход воздуха составил в основной флотации – 520 м3/час; в перечистной – 260 м3/час, в контрольной – 400 м3/час. Вода на промывку пены: основная флотация – 20 м3/час, перечистная флотация – 0 м3/час, контрольная флотация – 75 м3/час.
В результате выполненных промышленных испытаний было произведено и заскладировано 300т флотационного концентрата. По результатам опробования конуса на складе произведенный флотоконцентрат характеризуется:
- массовой долей железа общего 69,8%;
- массовой долей диоксида кремния 2,99%;
- массовой долей класса минус 44мкм 95,1%.
Выводы:
21 марта в отделении флотации ДОК проведены промышленные испытания по флотационной доводке магнетитового концентрата. В период проведения испытаний в работе находился флотационный модуль №1. Работа модуля осуществлялась по схеме в открытом цикле. В результате проведенных испытаний:
1.Произведено и заскладировано флотационного концентрата массой 300т.
1.1.Произведенный флотационный концентрат характеризуется:
- массовая доля железа общего 69,8%, диоксида кремния 2,99%;
- массовая доля класса минус 44 мкм – 95,1%;
- удельная поверхность 1454 см2/г.
1.2.Пенный продукт:
- массовая доля железа общего 50,9%;
- массовая доля класса минус 44 мкм – 90,3%;
- удельная поверхность 1942 см2/г.
1.3.Промпродукт флотации (камерный контрольной флотации):
- массовая доля железа общего 64,8%;
- массовая доля класса минус 44 мкм – 93,3%
3.Удельный расход флотационных реагентов составил:
- собирателя 100 г/т;
- гидролизованного крахмала 450 г/т.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.