Дебит нефти в среднем за 1999 год составил: скв.91 – 20.8т/сут; скв.114 – 14.7т/сут; по жидкости: скв.91 – 64.1т/сут; скв.114 – 16.1т/сут.
Не выполнение рекомендации авторского надзора за 1995-1998 годы об ограничении отборов по скв.114 до 25-30т/сут привело к тому, что к концу 1997 года вода подошла к забою, дебит скважины резко снизился с 39.6 до 17.3т/сут. В 1998, 1999 годах, в связи с появлением воды в продукции, дебит нефти по скв.114 снизился до 25.7т/сут (1998г) и 14.7т/сут (1999г).
С учётом дебита нефти по скв.114 в среднем по залежи дебит действующих скважин по нефти в 1999 году составил 17.7т/сут, по жидкости 39.9т/сут .
Продукция скважин обводнена и в среднем за год составила: по скв.91 – 67.5%,по скв.114 – 8.9%.В целом по залежи обводнённость продукции по сравнению с 1998 годом ниже и составила 55.6% (67.8% в 1998г.).
В пределах семилукской залежи восточного блока отмечается сравнительно равномерное продвижение фронта обводнения, что при хорошей гидродинамической связи, выдержанных по свойствам коллекторам и благоприятным соотношением вязкостей нефти и воды обусловлено умеренными дебитами по скважинам и регулированием отборов по добывающим скважинам. Достигнутый оптимальный режим работы скважин следует поддерживать и в 2000году.
Прирост добычи нефти в 1999 году составил 3441 тонна, в т.ч.:
-за счет ГТМ –3245 тонн (скв.91);
-за счет увеличения отборов жидкости- 196 тонн (скв. 91, 114)
Потери нефти в 1999 году составили 5172 тонны :
-из-за снижения добычи жидкости- 2988 тонн (скв.91,114);
-уменьшение дней эксплуатации-2185 тонн (скв.91,114,123,127).
За 1999год из залежи семилукского горизонта восточного блока отобрано 12.801тыс. тонн нефти (1.9% от НИЗ, 2% от текущих извлекаемых запасов), что на 1.731тыс.тонн меньше,. чем в 1998г.
Всего с начала эксплуатации из залежи отобрано 635.187тыс. тонн нефти (95.8% от НИЗ) и 1022.632 тыс. тонн жидкости. Остаточные извлекаемые запасы нефти на 1.01.2000 года – 27.813тыс. тонн. Удельные остаточные извлекаемые запасы нефти на 1 действующую скважину составляют 13.9тыс. тонн. Достижение запланированного коэффициента нефтеизвлечения при существующей системе разработки вполне реально.
Разработка залежи ведётся с поддержанием пластового давления путём закачки воды в пласт через скв.90,93. За 1999 год закачано 30.742тыс.м3 воды, что соответствует 82.7% текущей компенсации отбора жидкости в пластовых условиях. С октября 1998года на залежи осуществляется «Программа по улучшению состояния разработки путём регулирования объёмов закачки» с целью снижения пластового давления. Согласно этой программы с октября 1998г. по февраль 1999г. закачка воды в залежь не проводилась.
Пластовое давление по скважинам замеряется регулярно и на конец отчётного периода составляло 25.2МПа, т.е. за год снизилось на 0.5МПа (Рпл.нач. – 39.3МПа, Рнас. – 18.5МПа).
Прослеживается чёткая связь между объёмами закачки воды в залежь, отбором жидкости из скважин и изменением величины пластового давления в них. Поэтому для нормальной работы насосного оборудования и учитывая особенности разработки семилукской залежи восточного блока, закачку воды в 1999 году нужно продолжить и удерживать на уровне 90-100% текущей компенсации отбора жидкости в пластовых условиях. При этом необходим регулярный замер пластового давления в работающих скважинах.
В течение отчётного периода по скважинам проводились следующие мероприятия:
Скв.91-проведена оптимизация насосного оборудования (смена ЭЦН 50/80). Дебит нефти увеличился до 19.6 т/сут. Дополнительная добыча нефти составила 3245 тонн.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.