Подготовка геолого-промысловой и технико-экономической основы для проектирования разработки, страница 4

            За анализируемый период на залежи проведены следующие виды геолого-технических мероприятий:

·  Интенсификация притока (скв. 4, 6, 11 – СКВ+СКО в 1996 г.);

·  Оптимизация работ насосного оборудования (скв. 6 – 1995 г., 1996г., 1997., скв. 4 – 1996 г., 1997 г., скв. 11 – 1998 г.);

·  Приобщение саргаевского горизонта. В скв. 6 в ноябре 1998 года разбурен цементный мост и выполнена ГПП интервала 2689-2720м с последующей СКВ и СКО.

·  Ввод в эксплуатацию скв. 17 с 23.10.00г. ГПП интервала 2755-2760м, 2739-2747м, 2728-2735м с последующей СКВ, СКО.

·  Закачка организована с марта 2000 года в приконтурную скважину 12, накопленная компенсация на 01.12.00г – 14,56 %.    Однако, в связи с низкой энергетикой залежи проведенные геолого-технические мероприятия неэффективны.

            Всего из залежи семилукского и саргаевского горизонтов Борисовского месторождения на 01. 12. 00 г. отобрано 28,4 тыс. т безводной нефти, что составляет 3,8 % от утвержденных извлекаемых запасов нефти и 8,2 % от оценочных извлекаемых запасов (по оценке УпрГеология). Текущий коэффициент нефтеизвлечения составляет 0,015 при конечном утвержденном 0,4 и 0,025 при конечном 0,307 (по оценке УпрГеология). Остаточные утвержденные извлекаемые запасы нефти на одну скважину на 01. 12. 00 г. равны 180,6 тыс. т, остаточные оценочные извлекаемые запасы – 79,14 тыс. т (по оценке Упр Геология).

            Сравнительный анализ проектных и фактических показателей разработки месторождения свидетельствует об их несоответствии (табл. 3.3, рис 3.2.7).

·  На протяжении 1996-2000 годов наблюдается тенденция снижения добычи нефти. В связи с длительным периодом эксплуатации семилукского горизонта без ППД на залежи установились низкие пластовые давления и уровни. Такое снижение обуславливается дефицитом пластовой энергии в залежи и поздней организацией закачки рабочего агента.

·  Фактические показатели добычи нефти 1996 и 1997 годов превышают проектные в среднем на 25% за счет более высокого, по отношению к проектному, фактического дебита скв. 6 (q н = 4,51 т/сут).

·  В период 1999 - 2000 г. г. наблюдается значительное снижение добычи нефти, фактические показатели добычи нефти ниже проектных в среднем на 35%. Проектные показатели добычи нефти 1999  - 2000 г. были заложены с учетом ввода под нагнетание приконтурной скважины 12 (1999 г.) и стабилизации дебитов добывающих скважин. Однако закачка была организована с опозданием на год (с марта 2000 года). На 01. 12. 2000 года было закачано 6010 м3 рабочего агента.

            Анализ опытной эксплуатации залежи нефти семилукского и саргаевского горизонтов, лабораторные исследования кернов свидетельствуют о низких фильтрационных характеристиках пласта.

            Для улучшения состояния разработки Борисовского месторождения рекомендуется:

·  С целью увеличения продуктивности в скв. 4 повторить перфорацию в интервалах 2724-2741 м, 2745-2753 м, с последующей многоцикловой СКО с ПАВ (скважина во время консервации была залита цементом и песком, при расконсервации недоосвоена).

·  В связи с низким коэффициентом подачи насоса (Кподачи насоса снизился с 0,42 [06.00г] до 014 [12.00г] ) по скв. 6 провести смену насосного оборудования.

·  С целью увеличения продуктивности c июня 2000 г скв. 11остановлена (приобщение саргаевских отложений: ГПП интервала 2781-2788 м, СКО с пакером).

            Вышеперечисленные мероприятия позволят  выйти на проектные уровни отбора нефти.

·  Для оценки состояния залежи рекомендуется провести необходимый комплекс исследований по всем добывающим скважинам по определению Рпл (замер манометром), работающих интервалов, продуктивности и фильтрационных характеристик.