Анализ эффективности водоизоляционных работ на семилукской залежи Золотухинского месторождения, страница 11

В течение 1986 года скв. 50 работала со среднегодовым дебитом нефти 1.7 т/сут. За год скважиной добыто 0.6 тыс.т безводной нефти, что составило четвертую часть добычи за 1985 год. Пластовое давление составило 33.8 МПа.

В связи с ухудшением состояния призабойной зоны пласта скважина прекратила фонтанировать и работала периодически с дебитом нефти 0.5-2.5 т/сут. После проведения СКО и перевода на механизированную добычу (ШГН-03.88 г.) отборы в сутки увеличились до 14-20 т/сут. С июля 1987 года в результате закачки наблюдается рост давления в скважине с 33.1 до 33.8 МПа.

В 1995 году в продукции скважины появилась вода. Обводненность составила 48.8%. Накопленная безводная добыча нефти составила 37.7 тыс.т. После проведения СКО и смены типа насоса (с ШГН на ЭЦН) дебит жидкости составил 84 т/сут с долей воды 98%. С возвратом на прежний режим работы скважины (ШГН-12.95 г.) процент воды  в добываемой жидкости снизился до 92.7%.

На 01.01.98 г. из скв.50 добыто 40.4 тыс.т нефти и 10.9 тыс.т воды. Среднегодовой дебит нефти составил 3.1 т/сут.

В ноябре 1986 года фонтанным способом вступила в эксплуатацию скв. 51 с дебитом нефти 4 т/сут. Пластовое давление, приведенное к отметке ВНК (-3441 м), составило 34.0 МПа  (09.89 г.), соответствующее текущему давлению в скв.50 . С июля 1987 г. в результате закачки в скважине наблюдается рост пластового давления.

 В 1992 году увеличился объем нагнетания воды в залежь в 1.6 раза по сравнению с 1990-1991 годами, что послужило причиной начала обводненности в скв. 51. В связи с этим в 1993 г. скв. 24 переведена на прежние уровни закачки воды. Процесс обводнения продукции скв. 51 был приостановлен. С 10.93 г. по 03.94 г. велась добыча безводной нефти.

С 05.94 г. прекращена закачка воды в 28 скважину, а с 10.94 г. – в скв. 24. Это позволило снизить темп обводненности продукции в скв. 51.

На 01.01.98 г. из скв.51 добыто 53.2 тыс.т нефти и 68.6 тыс.т воды. Обводненность продукции составила 96%, среднегодовой дебит равен 3.8 т/сут.

В июне 1987 года введена в эксплуатацию скв. 55 дебитом 1.7 т/сут. Пластовое давление на отметке ВНК (-3441 м) составило 35.3 МПа (05.87 г.), что соответствует текущему давлению в залежи.

На 01.01.98 г. из скв. 55 добыто 33.4 тыс.т нефти и 20.7 тыс.т воды. Обводненность составляет 92.8%. Среднесуточный дебит 1.4 т/сут.

В январе 1989 года в эксплуатацию введена скв. 56 фонтаном с дебитом 8.9 т/сут. Пластовое давление, замеренное в январе 1989 г., составило 34.8 МПа, что соответствовало текущему пластовому давлению в скв. 51, 55. Вода в продукции скв. 56 появилась в 1996 г. Увеличились отборы нефти в связи с переводом с фонтана на ШГН.

На 01.01.98 г. из скважины отобрано 74.4 тыс.т нефти и 2.6 тыс.т воды. Обводненность составляет 26.2%. Среднесуточный дебит равен 24.1 т/сут.

С 1989 по1994 год разработка семилукской залежи осуществлялась четырьмя скважинами (50, 51, 55, 56) с поддержанием пластового давления путем закачки воды в скв. 24 и 28. На 01.01.94 г. весь фонд механизирован кроме скв. 56.

 В мае 1996 года введена в эксплуатацию скв. 58 механизированным способом со среднесуточным дебитом 11.6 т/сут. Через месяц, добыв 129 т нефти, полностью обводнилась. Проведение в ней селективной изоляции не улучшило показатели ее работы. Однако, проведенные исследования (профиль приемистости), указывают на то, что наиболее продуктивные верхние интервалы пласта не вовлечены в разработку и требуется проведение мероприятий по доосвоению скважины.

На 01.01.98 г. из скважины 58 добыто 208 т нефти и 1.9 т воды. Обводненность составила 98.3%. Среднесуточный дебит равен 0.03 т/сут.

В сентябре 1995 г. введена в эксплуатацию механизированным способом (ШГН) скв. 93 с дебитом 2.4 т/сут. Из скважины добыли всего 169 т безводной нефти. На 01.01 98 г. из скважины добыто 169 т нефти. Среднесуточный дебит за последний месяц 1997 г. составил 0.2 т/сут.