Краткое описание Новосибирской ТЭЦ-4. Основные мероприятия по модернизации оборудования, страница 9

Конденсационная выработка в 2003 г. увеличилась на 0,7%. Основная причина повышения - перевод ТГ ст. №7 с противодавления на работу с конденсационной догрузкой конденсатора и работа ТЭЦ в режиме с максимальной электрической нагрузкой в июле месяце.

Анализ причин низкой загрузки экономичного оборудования. В 2003 г. имело место повышение загрузки экономичного оборудования очереди 130 кгс/см2 (турбины типа Т-100, котлы ТП-81) и снижение загрузки низко экономичного оборудования очереди 90 кгс/см2 (турбины ПТ-22-90 и Т-24,5-90, котлы типа Т-170). Коэффициент использования установленной мощности турбин Т-100 в 2003 г. составил 47,3%, в 2002 г. – 43,2%.

Причины низкой загрузки экономичного оборудования очереди 130 кгс/см2:

- необходимость работы ТЭЦ на пониженных нагрузках по заданию ЦДС ОАО Новосибирскэнерго, в связи с чем турбины Т-100 выводились в резерв;

- снижение рабочей мощности из-за продолжительных ремонтов котла ст. №11, 12 и турбины ст. № 7,8;

- плановый ремонт оборудования III очереди в летнее время.

Возможности и принимаемые меры по консервации
низкоэкономичного оборудования. Низкоэкономичное оборудование ТЭЦ – котлы ЦКТИ-75, ст. №1, 2, 3 и водогрейные котлы 1В-6В – находятся в режиме длительной консервации:

- котлы ЦКТИ-75 ст. №1, 2 – в течение всего года за исключением времени нахождения котлов в ремонте;

- котел ЦКТИ-75 ст. №3 – с августа по ноябрь;

- котлы водогрейные 1В, 2В, 4В, 5В, 6В – с февраля по декабрь;

- котел водогрейный 3В с февраля по ноябрь.

Для консервации используется инертный газ, азот из баллонов.

В 2003 г. расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электроэнергии снизился на 0,20% в основном из-за снижения удельного расхода электроэнергии на собственные нужды котельного цеха.

Несмотря на снижение доли сожженного газа на 3,7%, расход электроэнергии на собственные нужды котельного цеха снизился на 0,30% за счет:

- снижения удельного расхода электроэнергии на пылеприготовление на 0,06 кВт×ч/тнт из-за улучшения качества топлива: снижения влажности на 0,6%, зольности на 4,1%, повышения калорийности на 459 ккал/кг, оптимизации шаровой загрузки мельниц;

- снижения расхода электроэнергии на тягу и дутье на 0,40 кВт×ч/Гкал из-за снижения присосов воздуха в топки и газоходы котлов (замена ВЭ 2ст. котла №11).

Удельный расход электроэнергии на циркуляционные насосы увеличился в связи с увеличением конденсационной нагрузки турбин, включением дополнительных циркнасосов при работе турбин очереди 130 кгс/см2 с максимальной конденсационной нагрузкой в летние месяцы и переводом в 4 кв. 2003 г. ТГ-7 с противодавления на режим работы с конденсационной догрузкой.

Удельный расход электроэнергии на теплофикационную установку снизился на 0,67 кВт×ч/Гкал за счет значительного увеличения отпуска тепла с горячей водой (на 9,4%) при увеличении расхода электроэнергии на теплофикационную установку лишь на 2,7%.

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепла снизился на 1,48 кВт×ч/Гкал за счет увеличения отпуска тепловой энергии, а также за счет перераспределения расхода электроэнергии на собственные нужды котлов между выработкой электроэнергии и отпуском тепла.

2.10. Охрана окружающей среды

Таблица 2.10.1.

Выбросы в окружающую среду

№ п/п

Контролируемый показатель

Значения выбросов по годам (норм/факт)

2000 г.

2001 г.

2002 г.

1

NOx

5478,900

4569,954

5246,760

5432,442

5058,705

4743,865

2

COx

741,400

398,222

473,732

460,096

388,518

400,317

3

SOx

4311,900

3950,534

4755,354

3514,618

3046,46

3969,924

4

Зола

6238,500

6557,152

7896,387

5732,927

6511,648

7841,296