Краткое описание Новосибирской ТЭЦ-4. Основные мероприятия по модернизации оборудования, страница 12

Вывод из работы САР происходит в основном по причинам    неисправностей регулирующих органов или по причинам технологии (ограничение по тяге на котлах).

Из-за физического износа требуется замена регулирующей арматуры по уровню на ПВД  ТГ ст. № 6, 7, 8 и теплообменниках ТО-11А, ТО-11Б.

Отказов САР в 2003г. было минимальное количество раз. Основная причина - выход из строя пусковой аппаратуры  САР.

Технологические процессы электростанции в 2003 году контролировались в полном объеме приборами и устройствами, установленными на технологическом  оборудовании электростанции..

Приборный парк требует замены морально и физически устаревших приборов. Отказы в работе происходят из-за выхода из строя усилителей (приборы типа ВМД), первичных преобразователей типа ДМ, из-за нарушения контакта в разъемах (приборы типа РП160). Приборы прошли калибровку, поверку. Коэффициент использования КИП составил в среднем 0,98%.

3. Основные мероприятия по модернизации оборудования

3.1. Реконструкция электрофильтров

Выработка ресурса, неудовлетворительное техническое состояние золоулавливающих установок (электрофильтров) котлов III очереди, невозможность замены системы осадительных и коронирующих электродов, что приводит к снижению КПД золоуловителей, увеличению платежей за выбросы, большому износу дымососов, газоходов котла. Необходима коренная реконструкция электрофильтров с сохранением существующих габаритов оборудования. Заполнены и высланы опросные листы в ЗАО «Сибкотес», ЗАО «Альстом Пауэр Ставан», ОАО «Гипрогазоочистка»;

3.2. Модернизация системы циркводоснабжения

Невозможность ведения режима работы станции с максимальной конденсационной выработкой из-за неудовлетворительного состояния системы цирководоснабжения (не соответствуют проекту схемы всасывающих циркводоводов II и III очередей), оросителей и деревянной обшивы градирен № 3, 4. Мероприятия по модернизации и системы циркводоснабжения заложены в инвестиционную программу 2004г.

3.3. Реконструкция сетевых подогревателей турбин Т-100-130

Длительное время на турбинах Т-100-130 не работают ПСГ-2, что приводит к перегрузке ПСГ-1 и снижению экономичности работы теплофикационной установки. Составлен план мероприятий по восстановлению и включению ПСГ-2 турбин Т-100-130 в работу, в 2004г запланирован ремонт ПСГ-2 ТГ-6.

3.4. Замена трубных пучков подогревателей II очереди

Высокий уровень повреждаемости трубных пучков подогревателей II очереди из-за выработки ресурса эксплуатации, требуется замена трубок.

3.5. Реконструкция турбины ТГ №7

В 2003 году в текущий ремонт турбины Т-100-130 ст. №7 быловыполненозапланированное мероприятие по восстановлению проточной части (установка дисков) ЦНД ТГ №7. Это мероприятие позволило снять ограничение электрической мощности на 10 МВт в зимний период времени.

Временные ограничения между установленной и располагаемой мощностями на конец года 2003 г. - 25 МВт. Ограничение связано с резким ростом температур в контрольных точках на трансформаторе (выше предельно допустимых значений) при нагрузках превышающих 70 МВт (Технический отчет «Инженерного центра» по результатам обследования трансформатора 7Т от 20.11.03г.). Для устранения ограничения необходимо выполнить замену  трансформатора.

3.6. Предложения по улучшению состояния водно-химического режима

Продолжить выполнение плана организационно-технических  мероприятий по доведению содержания О2 и СО2  в нормах  ПТЭ в сетевой и   подпиточной воде в летний период. В 2003 г. заменены трубные пучки охладителей эжекторов ВД-1, 3. В 2004 г. планируется замена трубных пучков охладителей эжекторов ВД-2.

Продолжить выполнение плана организационно-технических мероприятий по доведению содержания кислорода  в  конденсате турбин до норм ПТЭ.

Продолжить выполнение плана организационно-технических  мероприятий для приведения в соответствие с РД 153-34.1-30-502-00 схемы консервации турбин №3-7. В 2003 г. не выполнено из-за отсутствия финансирования.