Динамика и состояние разработки Южно-Ягунского месторождения, страница 5

За последние годы на Южно-Ягунском месторождении планомерно внедряются новые методы ПНО и интенсификации добычи нефти. В основном применяются различные виды физико-химических и гидродинамических методов обработки призабойных зон добывающих и нагнетательных скважин. В 2000 - 2001 гг. ОПЗ была проведена в двадцати четырех добывающих и тридцати трех нагнетательных скважинах. Соляно-кислотная обработка была проведена в пяти добывающих скважинах. В скважинах 1057, 1059 обработка не эффективна – обводненность добываемой продукции. Эти скважины находятся в водонефтяной зоне, пласт БС11 2 подстилается водой, поэтому после обработки обводненность увеличилась, эффективность не проявляется. В скважине 1000 после обработки эффект был два месяца до прекращения притока. В скважинах 1024, 5145, добывающих нефть из пластов объекта БС10, наблюдается незначительный эффект. Увеличение добычи нефти после СКО колеблется от двух до четырех месяцев. Эффективность одной успешной обработки –             2,1 - 5 т/сут.

Глино-кислотная обработка проведена на восьми скважинах. На шести скважинах совместно с ГКО были проведены РИР, перестрел пласта, переход на другой пласт. Эффективность одной успешной обработки составляет 2,5 т/сут. В скважинах 614, 2256, 1052, 87р, 786, эксплуатирующих пласты объекта БС10, получен положительный эффект. Самый большой эффект получен по скважине 614 и составляет 3,4 т/сут. На скважинах 1376, 615, 258 после обработки не было эффекта из-за увеличения обводненности. В скважинах, находящихся в водонефтяной зоне, эффект от ОПЗ не наблюдается.

Перестрел в кислоте. Обработка в пяти скважинах, на четырех скважинах совместно с другими мероприятиями (углубление забоя, РИР, ГИС). Большой эффект получен в скважине 1667, пласт БС11 1 (одновременно проведено углубление забоя). Эффект по ней составил 3,9 т/сут, на основных скважинах эффект незначителен. На скважине 1073 повысилась обводненность добываемой продукции. В трех скважинах в связи с сильным увеличением обводненнсти получен отрицательный результат. Частично частичной причиной неудачной обработки явилась некачественная работа бригады.

Обработка гидрофобизатором (ГФ) была проведена на двух скважинах. На скважине 280 (также проведен перестрел пласта) эффект не наблюдался из-за увеличения обводненности. На скважине 665 совместно с ГФ была закачана соляная кислота, дебит увеличился с 31,6 до 63,7 т/сут. Продолжительность эффекта ограничено тремя месяцами. Из двадцати четырех добывающих скважин, в которых были проведены ОПЗ, в двенадцати скважинах получен положительный результат. В двух скважинах нет существенных изменений, а в десяти скважинах получен отрицательный результат. Причиной этого является резкое увеличение обводненности. В этих скважинах рекомендуется провести оптимизацию производительности насосов и перейти к форсированному отбору жидкости.

В тридцати нагнетательных скважинах провели глино-кислотную обработку (ГКО). На восемнадцати скважинах совместно с ГКО были проведены другие виды работ (промывка забоя, РИР). Эффективность одной успешной обработки по пластам объекта БС10 составил 66,2 м3/сут, по пластам объекта БС11 – 171,4 м3/сут. В скважине 2932 была проведена СКО с дострелом пласта. В скважине 2151 был проведен перестрел в кислоте. В целом по месторождению эффективность одной обработки в нагнетательных скважинах составила           138 м3/сут. Эффективность ОПЗ в добывающих и нагнетательных скважинах взаимно связана с другими мероприятиями: углубление или промывка забоя, РИР, ГИС.

Таблица 2.2

Применение методов повышения нефтеотдачи по итогам 2000-2001 гг.

Методы

Количество скв.-операций

Дополнительная добыча, тыс.т.

план

факт

план

факт

ГКО

23

24

15,1

15,5

ГКС

119

121

63,1

59,9

СКО

3

3

0,5

0,4

ТГХВ

14

16

12,9

13,7

АПК + АМК-2

3

3

4,1

4,3

Гидрофобиз. + HCL

6

7

0,6

0,4

ГРП

19

21

45,8

47,7

Итого

187

195

141,1

141,9