Физико-географический очерк Западно-Могутлорского месторождения нефти, страница 11

Скважина №73 при испытании в марте 1986г. интервала перфорации на абсолютных отметках 2784,1-2811,1 (нижнее отверстие на 0,4 м выше принятого ВНК) дала через штуцер диаметром 8 мм приток безводной нефти дебитом до 79,3 м3/сут. при кратковременной работе (17,3 часа на трех режимах). Начальное пластовое давление было определено равным 28,94       МПа, продуктивность была оценена в 8,7 м3/сут.МПа, гидропроводность по данным индикаторной кривой составляет 21,5, по КВД – 20,8 Д.см/сПз. Скважина введена в пробную эксплуатацию 02.05.96г. с помощью ЭЦН при среднесуточном дебите 40,8 т жидкости, в т.ч. 32,0 т нефти и обводненности 21,6%. По состоянию на 01.10.2000г. из скважины добыто 18678 т нефти и 6491 т воды, обводненность продукции составляет 34%.

В таблице 4.1 приведена фактическая годовая и накопленная добыча нефти и жидкости по всем скважинам Западно-Могутлорского и Могутлорского месторождений по состоянию на дату проектирования – на 1 октября 2000г.

В феврале 1998г. в скважине проведены комплексные исследования ГИС с целью определения профиля притока и установления источника обводнения. По результатам исследования источником обводнения является нижний интервал на абсолютных отметках 2806,9-2811,4.

По косвенным данным в апреле 1996г. перед пуском скважины в эксплуатацию при поинтервальном замере давление на глубине кровли пласта составило 25,8 МПа. При снятии КВД коэффициент продуктивности оценен в 9,59 м3/МПа сут., гидропроводность – 14,5 Д.см/сПз. Регулярные режимные исследования скважины в течение пробной эксплуатации не производились. В феврале 1998г. по данным ГИС пластовое давление составило 24,5 МПа, а в апреле 1999г. упало до 205 МПа. Последний замер показал явно недовосстановившееся пластовое давление.

Скважина №281 при испытании в июле 1987г. интервала перфорации на абсолютных отметках 2789,7-2795,7м, при депрессии 7,99 МПа дала через штуцер диаметром 8 мм приток безводной нефти дебитом до 67,2 м3/сут. Продолжительность испытания на 4-х режимах составила 144 часа, в течение которых было отобрано 374 м3 нефти. При попытке дострела и расширения нижней части интервала перфорации до абсолютной отметки 2801,7м была получена нефть дебитом до 70 м3/сут. со следами воды. Дальнейшее расширение интервала перфорации дострелом до абсолютной отметки нижнего отверстия 2807,7м привело к получению притока жидкости дебитом до 57,6 м3/сут., содержащей уже 20% пластовой воды. По материалам ГИС интервал пласта, расположенный на абсолютных отметках (ниже 2802 м), водонасыщен.

Начальное пластовое давление определено равным 29,38 МПа (15 почасовых замеров), коэффициент продуктивности – 8,4 – 8,6 м3/сут.МПа, гидропроводность по индикаторной кривой – 18,94, а по КВД – 18,79 Д.см/сПз.

После подключения интервала абсолютных отметок 2795,7-2801,7, пластовое давление установилось равным 29,18 МПа (3 почасовых замера), коэффициент продуктивности вырос до 12,2 м3/сут МПа, гидропроводность по индикаторной кривой увеличилась до 21,39 Д.см/сПз. После третьего расширения интервала перфорации (до абс. отм. – 2807.7м), пластовое  давление (недовосстановленное, т.к. имеется лишь 1 почасовой замер) принято равным 29,12 МПа, коэффициент продуктивности по жидкости составил 6,4 м3/сут.МПа, гидропроводность для нефти по индикаторной кривой возросла до 24,8, а по КВД – до 20,5 Д.см/сПз. Скважина введена в пробную эксплуатацию 03.11.97г. фонтаном с начальным дебитом жидкости 26,44 т/сут. и содержание воды 36,6%. В период до конца 1997г. скважина эксплуатировалась периодически (12-13 дней в месяц), а в январе-марте 1998г. при непрерывном фонтанировании средний дебит ее составляет 11,1 т/сут. при обводненности - 35%.

В апреле 1998г. в скважину был спущен ЭЦН, дебит ее повысился до 32,8 т/сут. жидкости, обводненной на 24,1%. К ноябрю 1998г. дебит скважины снизился до 19,3 т.сут. при обводненности 97,9%. В мае 1998г. при снятии КВД пластовое давление на глубине 2400м определено в 24,0 МПа, а пересчитанное на кровлю ЮВ11 составляет 27,92 МПа. За время эксплуатации скважины из нее добыто 7509,1 т жидкости со средней обводненностью 42%, меняющейся с 36,6% в ноябре 1997г. до 97,9% в ноябре 1998г. При ремонте скважины в ноябре 1998г. обнаружена непроходимость ствола ниже глубины 2860 (абс. отм. 2799,1м), не давшая возможность выполнения ГИС. Скважина находится в пьезометрическом фонде (см. табл. 4.1).