Результаты применения технологии АРС и П на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз», страница 2

Невыполнение плана по дополнительной добыче нефти в 2000 году обусловлено тем, что плановые цифры составлялись с учетом переходящей дополнительной добычи обработок 1999 года, которая, как указано выше, подсчитана не была. Кроме того работы планировались с апреля месяца 2000 года в количестве 10 скважино-операций, а фактически были проведены только 5 обработок в июле месяце. Коррективы, по согласованию со специалистами НГДУ, в программу были внесены из-за неоднозначности оценки работ 1999 года. Поэтому оценка эффективности работ 2000 года началась только в октябре месяце. Опять же при расчете технологической эффективности мы столкнулись с проблемой оценки эффективности применения МУН с учетом проведенных ГТМ. Так на пласту 1БС11 с июля месяца 2000 года, из 38 скважин подлежащих расчету, ГТМ были проведены на 11 скважинах, что не могло не сказаться на общем уровне дополнительно добытой нефти. К настоящему моменту дополнительная добыча по пласту 1БС11 составила 1100 тонн, эффект продолжается, и расчет технологической эффективности будет продолжен в 2001 году.

По результатам ОПР 2000 года было принято решение о проведении промышленных работ на пласту 1БС11 месторождения Кустовое в 2001 году.

Кроме того, были проведены опытно-промышленные работы на 6 скважинах месторождения Южно-Ягунское. К настоящему моменту дополнительная добыча составила 2,6 тыс тонн, эффект продолжается. Анализ проведенных работ показал возможность проведения работ по технологии АРСиП на этом месторождении, и программой 2001 года предусматривается проведение 10 скважино-операций.

На диаграммах 3 и 4 представлены показатели выполнения скважино-операций и уровень дополнительной добычи нефти в целом по ТПП "Когалымнефтегаз". И опять приходится констатировать тот факт, что большая часть скважин обработана в конце года, и соответственно дополнительная добыча нефти от проведенных работ в основном будет рассчитываться в 2001 году.

Программа применения технологии АРСиП на 2001 год по ТПП «Когалымнефтегаз» предусматривает проведение 64 скважино-операций при ожидаемой дополнительной добыче 63,5 тыс. тонн.

По месторождению Ватьеганское НГДУ "Ватьеганнефть" сформировано 18 участков, где предусматривается проведение 46 скв/обр, ожидаемая дополнительная добыча 46,3 тыс. тонн, при удельной эффективности 1 тыс. тонн

По месторождению Южно-Ягунское НГДУ "Когалымнефть" сформировано 4 участка, где предусматривается проведение 10 скв/обр, ожидаемая дополнительная добыча 10,1 тыс. тонн, при удельной эффективности 1 тыс. тонн

По месторождению Кустовое НГДУ "Дружбанефть" сформировано 2 участка, где предусматривается проведение 8 скв/обр, ожидаемая дополнительная добыча 7,2 тыс. тонн, при удельной эффективности 0,9 тыс. тонн

Программа составлялась в соответствии с контрольными показателями ТПП «Покачевнефтегаз», с учетом анализа ошибок и недостатков работ 2000 года и возможностей новых технических и технологических разработок.

Результаты применения технологии АРСиП на месторождениях

ТПП «Покачевнефтегаз» в 2001 году.

В 2000 году «Программой внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов» ТПП «Покачевнефтегаз» предусматривалось проведение по технологии АРСиП 20 скв/операций на Покачевском месторождении, и планировалась дополнительная добыча нефти 18 тысяч тонн.

Фактическое выполнение составило 16 скв/обр, из них на пласту АВ1 - 3 скв./обработки; на пласту БВ8 - 4 скв./обработки; на пласту ЮВ1 - 9 скв./обработок. Таким образом практически половина скв./обработок пришлась на очень сложный по геологическим характеристикам пласт ЮВ1. Дополнительная добыча по ТПП составила 10,821 тысяч тонн.

Невыполнение программы составило 4 скв./обработки и обусловлено, прежде всего, невозможностью проведения геофизических работ даже с применением грузов и лубрикаторов УЛГИС и ВГ-2 из-за высокого противодавления на скважинах участков Ю1-5, Ю1-6 пласта ЮВ1.

На диаграмме 5 видно, что практически на конец 3 квартала невыполнение программы составило около 50%, а в первом квартале обработок вообще не проводилось. И лишь обработки в 4 квартале, позволили выполнить программу на 80%.