Оборудование устья скважины № 200-Боровская для принудительного спуска насосно-компрессорных труб, страница 2

возможное наличие в яеобсаженной части ствола скважины пласта с аномально высоким давлением;

расхаживание инструмента при начавшемся движении раствора; из скважины, вместо немедленного принятия мер по герметизации устья;

неподготовленность устья скважины к установке нефтяной ван­ны: на бурильные трубы не был навернут обратный клапан;

колонна бурильных труб к моменту здкрытия превентора нахо­дилась на клиньях.

В ликвидации фонтана приняла участие оперативная группа Туркменского военизированного отряда.

Для руководства работами по ликвидации фонтана был создан штаб. Штабом был составлен план работы.

После осмотра устья скважины было установлено, что верхний конец бурильной трубы находится на 3,1 м выше надпревентерной ка­тушки и на 1,5 м выше стола ротора, а также имеется пропуск газа между превентором и надпревентерной катушкой и через плашки пре­вентора.

Перед началом работы была определена и ограждена загазован­ная зона.

Оперативной группой военизированной службы при ликвидации фонтана была проделана следующая работа: переоснастили талевую систему на барабан трактора-подъемника, выбросили ведущую- трубу с вертлюгом, демонтировали и вытащили ключ АКБ-3, ротор, отсоеди­нили и выбросили надпревекторную катушку.

Попытка герметизировать затрубное пространство закрытием превентора не удалось - были пропуски в плашках.

После этого установили и закрепили на 219-миллиметровой ко­лонне 9 (рис.11) крестовину II, превенторы 8 (ППБ-Э07х320) с плаш­ками под 140-миллиметровые трубы, превенторную катушку 7, кресто­вину 10 и превентор 3 с глухими плашками ППБ 307x320. Затем закры­ли превентор. Скважина стала работать через трубы газом, а по за-трубному пространству горячей водой.

Далее навели и закрепили на установленную арматуру катуш­ку 6, перевернутый превентор 5 ППБ 307x320, крестовину 4, превен­тор 3 с глухими плашками ППБ 307x320, переводную катушку 2, цент­ральную 203-миллиметровую задвижку I на 320 кГ/cwr, на крестови­не смонтировали две 102-миллиметровые выкидные линии. При закры­тии превентора с глухими плашками последние были выбиты струей газа.

Затем закрыли 203-миллиметровую задвижку и направили про­дукцию скважины по двум выкидным линиям. Давление в трубах и затрубном пространстве составило 30 кГ/см2. Во время глушения сква­жины закачанный в трубы через верхнюю крестовину раствор был выб­рошен из затрубного пространства, что указывало на порыв верхней трубы, поэтому сняли с устья 203-миллиметровую задвижку I, катуш­ку 2, превентор с глухими плашками 3, крестовину 4, перевернутый превентор 5 и катушку 6. Затем установили элеватор под замок верх­ней трубы. Для страховки трубы установили хомут и закрепили его канатом к трактору. При натяжении инструмента до 30 т произошел обрыв по телу трубы против плашек неработоспособного превентора. Сняли с устья первоначально установленные превенторы 8. Верхний конец оборванной трубы находился на 0,7 м выше крестовины.

Далее установили на устье превентор и закрыли его. Скважина из затрубного пространства работала по выкидной линии водой без газа при давлении 5 кГ/см2. Попытка ликвидировать затрубное про­явление путем закачивания раствора с удельным весом 1,60 Г/см3 не увенчалась успехом. Это, очевидно, вызывалось тем, что при закачи-вании холодного раствора происходило укорачивание нагретой выходящим газом трубы, которое при­водило к срыву плашек и разгер­метизации затрубного простран­ства.

Давление при закачивании бурового раствора не превышало 25 кГ/см*\ В связи с этим сня­ли с устья превентор с кресто­виной и превенторную катушку, захватили инструмент клиновым элеватором, подтянули на 2 м вы­ше колонного фланца и подвеси­ли на клиньях в колонне.

Установили и закрепили на колонный фланец арматуру (рис.12). Закачали в затрубное пространство 30 м3 раствора с удельным весом 1,60-1,70 Г/см3. Давление упало до нуля. При за­качивании раствора в трубы давление поднялось до 300 кГ/сиг, затем после прокачивания 40 м3 раствора давление в трубах упа­ло до нуля, но при этом в зат-рубном пространстве оно подня­лось до 40 кГ/сиг. Закачав в

затрубное пространство 26 м3 раствора, создали противодавление,

равное пластовому.

6 июля 1971 г. в II ч открытый газоводяной фонтан был ликвидирован.